鄒桂麗
(湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南長沙 410007)
柘溪水電廠擴(kuò)建機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化
鄒桂麗
(湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南長沙 410007)
本文就柘溪水電廠擴(kuò)建機(jī)組AGC控制策略、機(jī)組LCU負(fù)荷調(diào)節(jié)參數(shù)、機(jī)組油壓裝置控制流程等運(yùn)行優(yōu)化完善工作進(jìn)行了分析與介紹,對(duì)同類水電廠的技術(shù)改造和運(yùn)行優(yōu)化、提高機(jī)組及電網(wǎng)安全可靠性具有重要指導(dǎo)意義。
水電機(jī)組;控制策略;LCU調(diào)節(jié)參數(shù);優(yōu)化
水電機(jī)組具有啟動(dòng)迅速、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活等特點(diǎn),既是電網(wǎng)中調(diào)頻、調(diào)峰的主要電廠,同時(shí)也是電力系統(tǒng)故障時(shí)的重要后備電源。柘溪水電廠7,8號(hào)機(jī)組單機(jī)容量大 (250 MW),對(duì)電網(wǎng)的影響尤其不容忽視,通過開展現(xiàn)場試驗(yàn)、仿真計(jì)算及缺陷整改等運(yùn)行優(yōu)化工作,取得了豐富成果并用于指導(dǎo)運(yùn)行,改善了機(jī)組負(fù)荷調(diào)整過渡過程性能指標(biāo),優(yōu)化了機(jī)組運(yùn)行方式,提高了機(jī)組控制和水機(jī)保護(hù)的安全性,為電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保證。
水電廠自動(dòng)發(fā)電控制 (AGC)作為水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的一個(gè)重要功能在大中型水電廠中獲得了廣泛的應(yīng)用。但水電廠中AGC的實(shí)施存在許多工程化問題,尤其是如何避免機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)過于頻繁及如何避開機(jī)組“禁運(yùn)區(qū)”運(yùn)行等。由于水電機(jī)組振動(dòng)、汽蝕等原因,機(jī)組的“禁運(yùn)區(qū)”有時(shí)多達(dá)2~3個(gè),如何既保證電網(wǎng)對(duì)負(fù)荷響應(yīng)速度和負(fù)荷調(diào)節(jié)精度的要求,又確保機(jī)組安全可靠運(yùn)行是水電廠自動(dòng)發(fā)電控制 (AGC)首要考慮的問題。
AGC功能優(yōu)化前負(fù)荷分配原則為:AGC軟件讀取省調(diào)有功設(shè)定值后,減去未參與AGC成組調(diào)節(jié)的機(jī)組有功實(shí)發(fā)值,剩余負(fù)荷在參與AGC成組調(diào)節(jié)的機(jī)組間平均分配。
AGC功能優(yōu)化前躲避”禁運(yùn)區(qū)”策略為:機(jī)組不能長期運(yùn)行在”禁運(yùn)區(qū)”。為了避免機(jī)組頻繁跨越”禁運(yùn)區(qū)”,機(jī)組運(yùn)行在”禁運(yùn)區(qū)”上限以上時(shí),當(dāng)機(jī)組有功分配到”禁運(yùn)區(qū)”時(shí),則只分配到”禁運(yùn)區(qū)”上限,反之,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行在”禁運(yùn)區(qū)”下限以下時(shí),如果分配的有功處于”禁運(yùn)區(qū)”,則只分配到”禁運(yùn)區(qū)”下限。
試驗(yàn)表明:AGC功能優(yōu)化前AGC響應(yīng)速度和調(diào)節(jié)精度均達(dá)不到電網(wǎng)要求,而且機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)相當(dāng)頻繁。AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn),影響電廠自身經(jīng)濟(jì)效益,不能確保源網(wǎng)協(xié)調(diào),無法對(duì)電網(wǎng)提供強(qiáng)有力的支撐。頻繁的負(fù)荷調(diào)整,將導(dǎo)致調(diào)速器油壓裝置油泵啟動(dòng)頻繁,加速機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)件磨損、導(dǎo)葉軸套漏水等缺陷發(fā)生,嚴(yán)重威脅設(shè)備的安全運(yùn)行。
根據(jù)單機(jī)“禁運(yùn)區(qū)”和參加AGC成組調(diào)節(jié)機(jī)組的不同組合實(shí)時(shí)計(jì)算當(dāng)前水頭下全廠AGC方式聯(lián)合“禁運(yùn)區(qū)”,即無法通過任何負(fù)荷分配避開機(jī)組“禁運(yùn)區(qū)”的負(fù)荷段,有時(shí)此“禁運(yùn)區(qū)”不止1個(gè)。將全廠聯(lián)合“禁運(yùn)區(qū)”實(shí)時(shí)上送電網(wǎng)調(diào)度,這樣就可以避免電網(wǎng)調(diào)度將負(fù)荷調(diào)節(jié)指令的目標(biāo)值給定在全廠聯(lián)合“禁運(yùn)區(qū)”,從而提高AGC調(diào)節(jié)精度。
AGC程序中設(shè)置跨越”禁運(yùn)區(qū)”的死區(qū)。即機(jī)組跨越”禁運(yùn)區(qū)”與不跨越”禁運(yùn)區(qū)”相比,實(shí)發(fā)有功與目標(biāo)值差值大于跨越”禁運(yùn)區(qū)”死區(qū)時(shí),機(jī)組跨越”禁運(yùn)區(qū)”。否則,機(jī)組不跨越“禁運(yùn)區(qū)”。這樣可以避免機(jī)組頻繁穿越“禁運(yùn)區(qū)”,大大提高機(jī)組安全性。
AGC調(diào)節(jié)時(shí),如果僅考慮經(jīng)濟(jì)性而調(diào)用大量機(jī)組去響應(yīng)并非特別大的隨機(jī)負(fù)荷調(diào)整是不盡合理的,尤其是對(duì)機(jī)組單機(jī)容量較大的大型水電廠,不僅不經(jīng)濟(jì),而且會(huì)帶來安全隱患。為此在全廠AGC控制程序中設(shè)定小負(fù)荷變幅定值,調(diào)度有功給定在小負(fù)荷變幅范圍內(nèi)時(shí)只1臺(tái)機(jī)組參與調(diào)節(jié)。當(dāng)全廠有功給定值增加時(shí),選擇實(shí)發(fā)有功值占總?cè)萘勘壤钚〉臋C(jī)組參與調(diào)節(jié);當(dāng)全廠有功給定值減少時(shí),選擇實(shí)發(fā)有功占總?cè)萘勘壤畲髾C(jī)組參與調(diào)節(jié)。這樣可以有效避免機(jī)組負(fù)荷頻繁調(diào)節(jié),從而降低機(jī)組機(jī)械部件磨損、壓油裝置油泵頻繁啟動(dòng)等缺陷的發(fā)生,確保機(jī)組安全運(yùn)行。
通過對(duì)機(jī)組LCU調(diào)功程序中的PID參數(shù)及調(diào)功最大脈寬、最小脈寬時(shí)間以及調(diào)節(jié)間隔時(shí)間常數(shù)進(jìn)行調(diào)整,解決了機(jī)組有功調(diào)節(jié)品質(zhì)達(dá)不到電網(wǎng)要求的問題。有功調(diào)節(jié)過渡過程曲線見圖1,2。54 m水頭下100 MW的負(fù)荷差調(diào)節(jié)時(shí)間約44 s,設(shè)定的調(diào)節(jié)參數(shù)為Kp=6,Kd=2最大脈寬3.5 s,一次調(diào)節(jié)周期4 s。雖然調(diào)節(jié)時(shí)間比電網(wǎng)要求稍長,但54 m水頭已經(jīng)接近水輪機(jī)最低運(yùn)行水頭 (水輪機(jī)工作水頭:52 m~75 m,額定水頭:63 m),推算54 m以上水頭調(diào)節(jié)時(shí)間可以滿足要求。
柘溪水電廠監(jiān)控系統(tǒng)增/減負(fù)荷是通過調(diào)速器開度控制模式實(shí)現(xiàn)的,即監(jiān)控系統(tǒng)開出脈沖量給調(diào)速器開/關(guān)導(dǎo)葉來調(diào)整機(jī)組負(fù)荷。水頭不同,相同的導(dǎo)葉開度改變量對(duì)應(yīng)的負(fù)荷改變量是不同的。因此,不同水頭下最優(yōu)負(fù)荷調(diào)節(jié)參數(shù)是不一樣的,以前所有的監(jiān)控系統(tǒng)導(dǎo)葉開度調(diào)功模式均采用固定的監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)荷調(diào)節(jié)參數(shù),這對(duì)于水頭變化不大,電網(wǎng)對(duì)電廠要求不高的水電廠沒有很大影響,但對(duì)于柘溪最高、最低運(yùn)行水頭相差20多m的水電廠來說,這樣的調(diào)節(jié)參數(shù)無法滿足電網(wǎng)對(duì)水電廠負(fù)荷調(diào)節(jié)品質(zhì)的要求。為此將PID調(diào)節(jié)參數(shù)引入變參數(shù)機(jī)制,要求監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)不同的水頭自動(dòng)改變負(fù)荷調(diào)節(jié)PID參數(shù)。經(jīng)過多次程序調(diào)整,目前該功能已通過仿真測試,待機(jī)組檢修時(shí)再在真機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,然后投入試運(yùn)行。
圖1 有功調(diào)節(jié)100~200 MW過渡過程曲線(Kp=6,Kd=2,max=3 500)
柘溪水力發(fā)電廠7,8號(hào)機(jī)組油壓裝置共有3臺(tái)油泵安裝在回油箱上,包括2臺(tái)相同的主泵組和1臺(tái)升壓泵組。升壓泵組在水輪機(jī)運(yùn)行期間斷續(xù)運(yùn)行,在壓力開關(guān)的控制下,向壓力油罐供油。當(dāng)壓力油罐壓力持續(xù)下降到設(shè)定值時(shí),分別啟動(dòng)2臺(tái)主泵組向壓力油罐供油。油壓裝置由主機(jī)廠天津阿爾斯通水電設(shè)備公司配套生產(chǎn),其設(shè)計(jì)理念是按照進(jìn)口機(jī)組設(shè)計(jì)的,不符合國內(nèi)機(jī)組運(yùn)行方式和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;另外在設(shè)計(jì)上還有許多缺陷和不足,不滿足現(xiàn)場運(yùn)行要求。
油壓裝置控制回路原設(shè)計(jì)只在自動(dòng)運(yùn)行方式下投入卸載閥,手動(dòng)運(yùn)行方式下沒有投入卸載閥,導(dǎo)致手動(dòng)啟動(dòng)油泵時(shí),易燒壞油泵保險(xiǎn)。
重新對(duì)油壓裝置控制回路進(jìn)行修改,增加了各油泵在手動(dòng)運(yùn)行方式下,投入卸載閥的功能,和自動(dòng)運(yùn)行方式下一樣,卸載時(shí)間為8~10 s。
原設(shè)計(jì)只有在機(jī)組開機(jī)后即接到機(jī)組開機(jī)令后,油壓裝置控制流程才啟動(dòng),投入流程自動(dòng)運(yùn)行,在機(jī)組停機(jī)后,流程自動(dòng)退出。這樣導(dǎo)致在停機(jī)后,壓力油罐的壓力降低后,不能通過流程自動(dòng)維持在額定壓力,影響下一次機(jī)組正常開機(jī)。
圖2 有功調(diào)節(jié)200~100 MW過渡過程曲線(Kp=6,Kd=2,max=3 500)
重新對(duì)油壓裝置控制流程進(jìn)行修改,在油壓裝置控制回路在自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)下,保證壓力油罐的壓力能夠維持在額定壓力,以滿足機(jī)組隨時(shí)開機(jī)的需要。
原設(shè)計(jì)大油泵的主備用切換由操作把手手動(dòng)切換,需要運(yùn)行人員定期進(jìn)行切換,增加運(yùn)行維護(hù)工作量。
將操作把手更換為三位開關(guān),在手動(dòng)進(jìn)行大油泵主備用切換的基礎(chǔ)上,增加自動(dòng)切換功能,當(dāng)操作把手處于自動(dòng)切換位置時(shí),大油泵的主備用切換自動(dòng)實(shí)現(xiàn),在可編程控制器上電后,首先將1號(hào)泵置為主用,以后每7 d輪換1次。
對(duì)自動(dòng)補(bǔ)氣流程進(jìn)行了改進(jìn):當(dāng)油壓裝置油位達(dá)到正常油位但壓力未達(dá)到正常壓力情況下,啟動(dòng)自動(dòng)補(bǔ)氣10 min,然后停10 min,循環(huán)往復(fù),直到壓力達(dá)到正常值。
水機(jī)保護(hù)是水電廠快速切除故障設(shè)備,防止事故擴(kuò)大,確保機(jī)組安全的重要保證。在設(shè)計(jì)配置、選型、整定、調(diào)試定檢等各環(huán)節(jié)稍有疏忽或考慮不周,都將會(huì)給水電廠乃至電網(wǎng)的安全運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅,甚至造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞、水電廠全廠停電、電網(wǎng)瓦解等重大事故。
由于設(shè)計(jì)、安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等各種原因,柘溪水電廠7,8號(hào)機(jī)組調(diào)試和投產(chǎn)初期出現(xiàn)過多次保護(hù)誤動(dòng)事件。為了使水機(jī)保護(hù)配置、邏輯以及出口規(guī)范化,結(jié)合電廠具體情況對(duì)7,8號(hào)機(jī)組水機(jī)保護(hù)進(jìn)行了以下優(yōu)化。
由于制動(dòng)測溫屏上溫度測量數(shù)顯儀多次出現(xiàn)故障導(dǎo)致溫度保護(hù)誤動(dòng)停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組的穩(wěn)定可靠運(yùn)行,由于溫度保護(hù)還有完善的RTD保護(hù)出口,決定溫度測量數(shù)顯儀信號(hào)只作用于報(bào)警取消其保護(hù)出口。
由于部分示流器安裝位置不妥或元件本身質(zhì)量問題,柘溪水電廠7,8號(hào)機(jī)組調(diào)試和投產(chǎn)初期出現(xiàn)過多次冷卻水中斷保護(hù)誤動(dòng)事件。即要保證冷卻水中斷后有停機(jī)保護(hù)又要不誤動(dòng),為此對(duì)冷卻水中斷保護(hù)邏輯進(jìn)行了優(yōu)化,在保護(hù)邏輯中引入溫度報(bào)警條件共同作用于事故停機(jī)。
柘溪水電廠擴(kuò)建工程運(yùn)行優(yōu)化工作涉及到主機(jī)、調(diào)速系統(tǒng)、油壓裝置、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、水機(jī)保護(hù)、自動(dòng)化元件等多個(gè)方面,應(yīng)用效果良好,對(duì)改善水電廠機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高電網(wǎng)安全可靠性具有重要指導(dǎo)意義。
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1008-0198(2011)03-0035-03
10.3969/j.issn.1008-0198.2011.03.010
2010-09-15
鄒桂麗(1964— ),女,漢族,大學(xué)本科,主要從事水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及其輔助設(shè)備試驗(yàn)和研究工作。