柯華東 鄭 煒 梁倩文 列曉瑩 陳呂軍,3 劉 銳
(1. 廣州白云山化學(xué)制藥廠,廣東廣州 510515;2. 浙江清華長(zhǎng)三角研究院 生態(tài)環(huán)境研究所,浙江嘉興 314050;3.清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院,北京 100084)
半合成抗生素原料藥生產(chǎn)過(guò)程使用大量化學(xué)品,較多的化學(xué)原料及工藝過(guò)程的物質(zhì)損失大部分進(jìn)入污水中,造成污水成分復(fù)雜、COD高達(dá)20000 ~ 50000 mg/L?!痘瘜W(xué)合成類制藥工業(yè)污水排放標(biāo)準(zhǔn)》要求新建企業(yè)、現(xiàn)有企業(yè)于2010年7月1日排放污水要達(dá)到新的限值標(biāo)準(zhǔn),主要指標(biāo)COD≤120 mg/L。而現(xiàn)有的研究和實(shí)際處理水平表明[1]:半合成抗生素原料藥污水要達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)難度大,大部分企業(yè)都難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。本研究從污染源治理入手,推進(jìn)清潔生產(chǎn)、截留難降解的污染物。在減少污染排放的基礎(chǔ)上改進(jìn)污水處理工藝,引入Fenton試劑和膜生物反應(yīng)器(MBR)處理技術(shù),最終實(shí)現(xiàn)排放污水COD≤120 mg/L。
以頭孢原料藥A生產(chǎn)經(jīng)典流程為例分析,生產(chǎn)過(guò)程包括:粗品合成、產(chǎn)品精制兩個(gè)主要過(guò)程。如圖1所示,粗品合成所產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢液主要為反應(yīng)分液后的溶劑回收釜底液及離心之后的水母液。而圖2所示的產(chǎn)品精制過(guò)程產(chǎn)生的高濃廢水主要為溶劑回收的釜底液。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,所產(chǎn)生的設(shè)備洗水、水環(huán)真空泵循環(huán)水為中低濃度的有機(jī)廢水。
圖1 粗品合成過(guò)程生產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)
圖2 產(chǎn)品精制過(guò)程生產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)
在半合成抗生素原料藥生產(chǎn)過(guò)程排出的污水含有各類溶劑、抗生素中間體、抗生素及其分解物等,部分物質(zhì)雜環(huán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、難以生物降解,有的甚至對(duì)微生物有抑制作用[2~3]。因此,首先通過(guò)源頭治理,減少污染物的排放,減輕污水處理負(fù)荷,并降低有毒有害物質(zhì)對(duì)污水處理設(shè)施的沖擊。如表1所示,針對(duì)頭孢原料藥A生產(chǎn)流程各節(jié)點(diǎn)(圖1、圖2所示)污水性質(zhì)及量選擇不同的處理方案,見(jiàn)表1。
通過(guò)上述源頭治理方案的實(shí)施,頭孢原料藥A生產(chǎn)過(guò)程減少排入污水系統(tǒng)中的水量和COD量如表2所示??梢钥闯觯搭^治理后,在頭孢原料藥A生產(chǎn)流程中日減少排入污水COD 量達(dá)1155.8 kg(減少91%),減少污水量75.5 t(減少77.2%),不僅大幅降低了污水處理的負(fù)荷,而且每日回收粗品35 kg,回收丙酮700 kg。
表1 頭孢原料藥A生產(chǎn)排污源頭治理方案
表2 源頭治理前后排污量和COD變化情況表
原有的污水生物處理主要采用厭氧、微電解和生物接觸氧化流程,其中,高濃廢水(COD為4500 ~ 45000 mg/L)經(jīng)厭氧處理后,匯入中低濃廢水中,再經(jīng)過(guò)厭氧、微電解、生物接觸氧化處理后排放。如圖3所示。經(jīng)源頭治理后,污水量減少60%,而經(jīng)生物處理后,出水COD降為130~220 mg/L(平均180 mg/L),無(wú)法達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4.2.1 小試試驗(yàn)確定技術(shù)改造流程
(1)膜生物反應(yīng)器(MBR):原有污水處理出水BOD僅為5~8 mg/L,較長(zhǎng)的生物處理流程能去除大部分的可生化性有機(jī)物,但系統(tǒng)出水中的COD仍然較高,因此,考慮采用MBR以提高好氧化池中的微生物濃度[4],并縮短整個(gè)生物流程,保證進(jìn)入MBR的廢水仍然可以保持較好的生物降解性能。
圖3 原有的污水生物處理工藝流程
MBR實(shí)驗(yàn)條件:水力停留時(shí)間:60 h;水量:10 L/d;溶解氧(DO)2~8 mg/L;進(jìn)水pH:6~8;溫度:10~25℃;污泥停留時(shí)間:試驗(yàn)期間未排泥;污泥濃度:11.3 ~ 13 g/L(MLSS)。
圖4 MBR試驗(yàn)COD去除效果
如圖4所示,實(shí)驗(yàn)首先考慮縮短中低濃廢水的處理流程,直接采用中低濃廢水作為MBR的實(shí)驗(yàn)進(jìn)水,當(dāng)進(jìn)水COD為910 ~ 2637 mg/L,平均為1733 mg/L時(shí),出水COD為32.8 ~ 114.1 mg/L,平均為87.2 mg/L,可穩(wěn)定的保持在120 mg/L以下。高濃廢水COD平均為25680 mg/L,水量約為中低濃進(jìn)水的15%。高濃廢水經(jīng)厭氧處理后出水COD平均為6125 mg/L,進(jìn)入中低濃廢水調(diào)節(jié)處理池。實(shí)驗(yàn)進(jìn)水取自中低濃廢水調(diào)節(jié)池,當(dāng)進(jìn)水濃度介于768 ~ 2637 mg/L(平均1724 mg/L),出水在85.1 ~ 286 mg/L間變化,平均COD為145 mg/L。雖然新10號(hào)池水的水量較小,但難生化物質(zhì)的存在,對(duì)于出水水質(zhì)的影響是明顯的,出水無(wú)法達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(2)Fenton+水解酸化+MBR:由于高濃廢水經(jīng)過(guò)厭氧預(yù)處理后生化性較差,僅采用生物處理方法,無(wú)法達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)的要。采用Fenton試劑對(duì)高濃厭氧出水進(jìn)行氧化,再與中低濃廢水混合,經(jīng)水解酸化(采用復(fù)合填料)+MBR的生物處理流程后排放。在最佳反應(yīng)條件下,[H2O2]:5000 mg/L,[Fe2+]:4000 mg/L,pH為7左右(一般情況下,pH=3效果最好,但是會(huì)增加調(diào)試pH的費(fèi)用),反應(yīng)1小時(shí)后,高濃度厭氧出水經(jīng)Fenton氧化后COD去除率保持在50%左右。之后與中低濃度廢水混合,如圖5所示,水解酸化的進(jìn)水COD平均為2250 mg/L時(shí),水解酸化具有32.1%的COD去除率,而經(jīng)過(guò)MBR處理后,出水的COD平均為101 mg/,可以穩(wěn)定的保持在120 mg/L以下。
圖5 Fenton+水解酸化+MBR試驗(yàn)COD去除效果
4.2.2 改進(jìn)污水處理工藝流程
以小試試驗(yàn)結(jié)果及現(xiàn)有工程應(yīng)用實(shí)例為基礎(chǔ),結(jié)合現(xiàn)有的污水處理設(shè)施,提出了污水處理改造技術(shù)流程,如圖6所示。保留高濃厭氧處理系統(tǒng),新建Fenton反應(yīng)裝置,縮短中低濃廢水處理流程,廢棄部分處理設(shè)施,改造為水解+MBR組合工藝。并整體考慮廢氣收集及污泥處理問(wèn)題。
圖6 改進(jìn)的污水處理工藝流程
化學(xué)合成類抗生素制藥廢水是典型的難降解工業(yè)廢水,僅僅在末端治理采取相應(yīng)措施,已無(wú)法滿足愈發(fā)嚴(yán)厲的污水排放標(biāo)準(zhǔn)。本研究在半合成抗生素原料藥生產(chǎn)廢水的治理中,在源頭進(jìn)行分類分質(zhì)處理,在減少污染物排放的同時(shí),根據(jù)不同污染源的生物降解特性,在末端針對(duì)性的采取相應(yīng)的處理方法。對(duì)于難降解的小水量的高濃度廢水經(jīng)驗(yàn)厭氧預(yù)處理后,再采用Fenton氧化進(jìn)行強(qiáng)化處理,再與大水量的中低濃度廢水混合,經(jīng)水解酸化和膜生物反應(yīng)器(MBR)處理,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)排放污水滿足COD≤120 mg/L的要求。
[1] 國(guó)家環(huán)保部.關(guān)于征求《制藥工業(yè)污染防治技術(shù)政策》(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn).北京:國(guó)家環(huán)保部科技標(biāo)準(zhǔn)司,2009年11月.
[2] 何苗.雜環(huán)化合物和多環(huán)芳烴生物降解性能的研究[J].北京:清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系,1995.
[3] Kluge C, Tschech A, Fuchs G.Anaerobic metabolism of resorcyclic acids (m-dihydroxybenzoic acids) and resorcinol (1, 3-benzenediol) in a fermenting and in a denitrifying bacterium.Archives of Microbiology, 1990, 155: 68-74.
[4] 韓劍宏,孫京敏,任立人.水解酸化-膜生物反應(yīng)器處理抗生素廢水[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29(6):565-567.