文/張曉東
綜采放頂煤工作面的開采強度大,具有高產、高效、低耗等優(yōu)點,但采空區(qū)遺留殘煤多,冒落高度大,漏風嚴重,隨之出現(xiàn)難以解決的自然發(fā)火問題,嚴重威脅著礦井的安全生產,因此解決綜放工作面的自然發(fā)火問題十分必要。根據(jù)鶴崗礦業(yè)集團公司富力煤礦綜采一隊現(xiàn)場實際情況,采取了相應的防滅火措施,解決了綜采放頂煤生產過程中自然發(fā)火問題。
(1)該區(qū)為-450南18-2號層,該區(qū)右部為F1斷層,左部為設計停采線,上部為上段溜子道,下部為本段溜子道,上段已回采完畢。走向670m,傾斜100m,采高2.4m,可采儲量73.8萬噸。
(2)煤層厚度平均8.16m,煤層傾角平均29°,煤質中硬,煤層層理較明顯,節(jié)理較發(fā)育。煤質灰分5.16%,揮發(fā)分35.99%,容重1.35。該區(qū)煤層頂板無偽頂,直接頂20.77m細砂巖,老頂為21.39m細砂巖,底板為17.1m細砂巖。
(3)發(fā)火期為8個月,屬容易自燃煤層,該區(qū)在采上段時,曾在采空區(qū)出現(xiàn)過發(fā)火隱患。
(4)相對瓦斯涌出量1.3m3/T,煤塵爆炸指數(shù)38.67%。
(5)工作面布置采用走向長壁后退式一次采全厚采煤法,選用綜采液壓支架放頂煤工藝,頂板管理采用全部垮落法。
(6)采用U型通風系統(tǒng)。
據(jù)富力煤礦的經(jīng)驗,綜放工作面月推進大于50m可避免自然發(fā)火。綜采一隊采高2.4m,采放比1∶2,放煤步距1.6m,循環(huán)進尺0.8m,日循環(huán)3個,日進度2.4m,月進尺70m,可有效避免自然發(fā)火。
(1)確定最佳配風量。在確保安全的前提下,盡量降低工作面進風量,確定配風量為600m3/min。
(2)增阻調節(jié)風量。在工作面回風道設3道調節(jié)風門調節(jié)回風量,同時也降低工作面進回風側風壓,抑制采空區(qū)漏風和后部采空區(qū)有害氣體向外擴散。
(3)穩(wěn)定通風系統(tǒng)。對該區(qū)的所有風門都安裝連鎖裝置、保證通風設施完好、兩道風門不同時敞開、控制工作面風量波動、保持工作面風量風壓穩(wěn)定。
(4)采取以上控制風流措施后、該面風量穩(wěn)定在580~650m3/min,達到預期調風目的。
(1)專人定點檢查。從工作面回采開始、每天三班定人定點(回風流、上隅角、工作面軟幫5m,10m,15m,20m,25m,30m,下隅角共 8 個點)檢查 CH4,CO2,CO,O2氣溫和下隅角水溫,及時掌握溫度變化情況,檢查后立即上報分析。
(2)定期取樣分析。每周取樣化驗一次并根據(jù)化驗和檢查結果,分析煤氧化程度,主要以取樣氣體中出現(xiàn)乙烯判定發(fā)火依據(jù),及時提出預報,采取措施。
(1)及時噴碹。在掘進期間,隨著掘進工作面的正常推進,后面及時對巷道噴漿處理,減少煤體氧化時間,一般噴漿距工作面20m為宜,不影響工作面進展,工作面原始壓力能得到釋放,噴漿后碹體不易脫落。
(2)打鉆注水及滅火劑。根據(jù)實際經(jīng)驗,每隔3m施工一排鉆孔,一排3個鉆孔,向巷道上中下幫放工,角度30°左右,深度以施工到頂板為宜。
(3)抽漏點充填。對掘進巷道期間出現(xiàn)的抽漏現(xiàn)象,及時充填,防止煤體氧化,聚集溫度。
經(jīng)富力煤礦長期使用并研究,在切眼軟幫先施工兩排深孔,孔距為3m的鉆孔,上一排距底板1.5m;下一排距底板2.0m,仰角為35°,再向每個孔內注6‰~8‰的MEA防滅火劑3~4m3,以煤壁出汗為宜。
(1)采空區(qū)注漿。在該面材料道敷設一路∮108注漿系統(tǒng)形成前注水,形成后注漿(漿液水土比為4∶1)每推進30m注漿1次,每次注漿以下隅角出漿為宜。
(2)減少采空區(qū)漏風。一是掛風帳子,有專人在工作面兩道上下隅角后掛風帳子,風帳子隨工作面軟幫前移。二是編織袋打墻,工作面每推進5m在其兩道后用碎煤摻MEA-1防滅火劑,用水灑濕,裝進編織袋砌墻。三是注封堵劑,在回風道內1.6m高度,每隔5m向煤柱施工深5m的∮50鉆孔,插入外端帶絲的∮25鋼管,用膨脹藥卷封孔,封孔長度不小于1m,每孔約注3~4m3,6‰~8‰ MEA-1 防滅火劑后每孔注 2~3m3封堵劑。
(3)注阻化劑。工作面軟幫放完煤后注阻化劑,注阻化劑順序由上向下,每開一刀軟幫注一次,阻化劑的配比濃度為20%,且不少于5kg/m2,每刀注540kg,注阻化劑必須做到專泵、專人、專用管路、專用工具。
(4)超前兩道防火措施。工作面上下兩道因受采動影響產生變形,須及時用錨桿和鋼帶加固,再噴碹處理。
(5)注氮防滅火。在采空區(qū)預埋設了一趟∮50mm注氮管路進行開放性注氮,當工作面推進100m后,根據(jù)采空區(qū)浮煤氧化情況,開始對工作面進行開放性注氮,以達到降低采空區(qū)氧氣含量,遏制浮煤氧化速度。
(1)工作面推進至風道抽放窩子采取防火措施。在窩子四周打鉆注阻化劑、滅火劑,將原有抽放鉆孔作消火鉆孔使用,向孔內注水等,防止工作面過抽放窩子時出現(xiàn)隱患。
(2)工作面對過斷層、調面措施。工作面對過斷層、調面時推進速度緩慢,除落實常規(guī)措施外,對工作面軟幫插鋼管向采空區(qū)注MEA防滅火劑,以向外流淌為宜,每班注漿1次。
(1)降低風量。在回撤期間降低工作面風量為200m3/min,通過回風道調節(jié)風門調節(jié)以保證風流暢通、防止形成獨頭。
(2)上下隅角打墻、工作面灑滅火劑。工作面停止回采時,在上、下隅角先用碎煤摻滅火劑打墻、再用快速密閉噴涂封堵后,均撒MEA-1防滅劑,用水沖濕。
(3)放矸石帶、埋管注漿。工作面正常推進距停采線40m時,放出一條矸石防火隔離帶。距停采線30m處埋管注漿。
(4)加快回撤進度,準備密閉材料。綜放工作面設備用18天就回收完畢。再用3天裝事先準備的兩道密閉材料,將進回風道的密閉構筑完畢,充沙隔絕。
封閉后主要采用地面灌漿系統(tǒng)向采空區(qū)大范圍充填粉煤灰和砂子,形成以粉煤灰為主的膠體防滅火材料,預防采后采空區(qū)內剩余煤炭自燃。
通過富力煤礦-450南18-2層綜采一隊采取以上措施,以及使用引進的新技術、新設備、新材料和新工藝,該工作面在300天回采完畢和18天回撤完成,杜絕了煤層自然發(fā)火現(xiàn)象,保證了綜放工作面安全順利回采。共計采出原煤近80萬噸,實現(xiàn)利潤8000余萬元,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。