劉永肖 張羽飛 任有歡 李紹冉(北新集團建材股份有限公司,北京 102208)
隨著社會的發(fā)展,電廠廢棄物排煙脫硫石膏的處理已經(jīng)迫在眉睫,利用100%脫硫石膏作為原料生產(chǎn)紙面石膏板,成為石膏板制造業(yè)發(fā)展的趨勢。原有的用天然石膏為原料生產(chǎn)石膏板的工藝已不符合發(fā)展需要,必須提出新的原料生產(chǎn)工藝才能滿足石膏板新的生產(chǎn)要求。脫硫石膏氣流煅燒新工藝就是為了達到此要求而進行的設計開發(fā)項目。
脫硫石膏表面含水量10%~20%[1]甚至更高,造成一次煅燒完成困難,一般工藝為先烘干后煅燒,過程復雜,設備多,控制難度大,能耗高,故本項目關(guān)鍵設備和技術(shù)均采用國內(nèi)相關(guān)建材行業(yè)先進的專用設備,其煅燒工藝是根據(jù)脫硫石膏特性而研發(fā)的專用體系—氣流一次煅燒工藝。此工藝設計適應性強,建設起點高,在生產(chǎn)技術(shù)、工藝裝備以及產(chǎn)品質(zhì)量上都能達到國內(nèi)先進水平。因此,本項目既有高技術(shù)含量,又有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時又節(jié)省投資,符合國家高新技術(shù)投資政策。
脫硫石膏氣流煅燒烘干工藝系統(tǒng),是一種煅燒質(zhì)量高、且能夠充分利用熱源的氣流脫硫石膏煅燒系統(tǒng),主要由熱源、原料輸送、物料烘干煅燒、除塵、熱風循環(huán)5 個部分組成。其控制采用全自動化的PLC 控制程序,控制穩(wěn)定,操作簡單,大大節(jié)省了人力資源。
本系統(tǒng)中采用沸騰爐燃煤焙燒[2]技術(shù)為整條生產(chǎn)線提供熱量,與以前工藝使用的鏈條爐相比較,沸騰爐對燃料的適應性強,利用率高,燃燒效率高達99%以上,產(chǎn)生的NOx 低;爐體受熱均勻,使用壽命長,燃料制備簡單;操作靈活,爐子升溫快,停爐后再啟動,二、三十分鐘即可滿負荷運行;爐內(nèi)傳熱、傳質(zhì)強,溫度均勻供熱穩(wěn)定,可使烘干機產(chǎn)量提高50%~70%,比其它爐節(jié)煤50%以上,爐渣含碳量小于1%;勞動強度低,易于實現(xiàn)自動化。
沸騰爐對煤顆粒的要求是在10mm 以下,煤粒在爐膛中懸浮燃燒,每公斤煤的著火面積比鏈條爐大得多,沸騰區(qū)溫度在800℃~950℃之間,爐膛相當于一個大的“蓄熱池”,煤粒在爐膛內(nèi)停留時間長,并反復攪動,其傳熱性好,爐內(nèi)熱強度高,是鏈條爐的6~7 倍。由于煤的充分燃燒,從爐渣溢流口出來的爐渣含碳量僅為1%左右。而鏈條爐的爐渣含碳量在35%以上,當炒料工段停止,只供制板車間干燥機使用時,利用率更低。因此沸騰爐能夠很充分的利用資源,為長期發(fā)展節(jié)省了能源[3]。
普通沸騰爐均采用單床設計,這種設計燃燒方式缺點為,爐床在沸騰或流化狀態(tài)才能正常燃燒,保證沸騰或流化狀態(tài)要保持一定鼓風量的配合,造成負荷可調(diào)性差(40%~100%),不適合石膏板生產(chǎn)要求(供熱負荷可調(diào)性至少20%~100%),因此我們經(jīng)過研究,設計采用雙床技術(shù),可單床獨立供熱(負荷即可在20%~100%調(diào)整),緩解了負荷可調(diào)性差的問題,取長補短,突出了沸騰爐的優(yōu)勢,在節(jié)省能源的情況下,滿足了生產(chǎn)的需要。
現(xiàn)在使用的沸騰爐與往復式鏈條爐比較,以燃燒值5000 大卡的煤為基準,給錘式打散機提供熱量作比較:沸騰爐燃煤量比鏈條爐兩者每年節(jié)約14400t 煤,以600 元/t 煤的價格計算每年可節(jié)約600×14400×40%=345.6 萬元。
送料存儲系統(tǒng)所用設備為定量圓盤給料機,用于傳送脫硫石膏及暫時儲存,防止?jié)裾趁摿蚴嘣谳斔蛢Υ孢^程中堵塞系統(tǒng)。
定量圓盤給料機是一種連續(xù)喂料的容積式給料設備,安裝于料倉、筒倉及斗倉等儲存裝置的卸料口,依靠物料的重力作用及給料機工作機構(gòu)的強制作用,將存放倉內(nèi)的物料卸出并連續(xù)均勻地喂入到下一裝置中。當它停止工作時,還可起存藏閉鎖作用,它是連續(xù)生產(chǎn)工藝過程中的關(guān)鍵設備之一。它不易堵料、掛料,可以方便地設置給料量的大小,調(diào)節(jié)方便、調(diào)節(jié)范圍寬,并且可以根據(jù)工藝要求,設有角度可調(diào)節(jié)的刮刀裝置,將物料卸到下一設備上,并對物料起到一定的導向作用。在低頻滿載情況下,能順利啟動、運轉(zhuǎn),提速平穩(wěn),這是其他圓盤所無法達到的。
針對脫硫石膏這種粘濕物料,我們采用了大拖動力的雙稱重計量配料皮帶秤作為計量設備,用于定量稱取所述送料儲存系統(tǒng)傳送過來的脫硫石膏原料,并送至錘式打散機,以適應原料和工藝的要求。此皮帶秤精度高,給料穩(wěn)定,易操作,好控制,故障率低,保證了煅燒的穩(wěn)定性。
氣流煅燒系統(tǒng)設計的關(guān)鍵就是如何將濕粘的脫硫石膏均勻地分散到熱煙氣之中,同時快速完成干燥煅燒兩步換熱,通過對在水泥等行業(yè)早有應用錘式烘干機進行設計改造,聯(lián)合生產(chǎn)廠家開發(fā)了適合脫硫石膏煅燒的錘式打散機,改進了轉(zhuǎn)子直徑使其適合脫硫石膏較小產(chǎn)量的要求,改進了進出風口設計,使其適合煅燒脫硫石膏需要熱量大的特點,改進了進口耐火層設計,使其適合脫硫石膏煅燒需要煙氣溫度高的特點。
用雙稱重的定量給料機,穩(wěn)定送料,進入錘式打散機,和錘式打散機中的熱煙氣混合,物料被干燥煅燒。在這里所用的供熱系統(tǒng)采用專利技術(shù)的高溫閘板自動控制,來提供物料被煅燒所要的熱量。通過錘式打散機出口溫度來控制錘式打散機內(nèi)物料量所需的熱量。在錘式打散機內(nèi)未充分被煅燒的物料通過后期管道所設計的導流錐,以達到繼續(xù)煅燒的作用,我們稱之為后煅燒裝置,該后煅燒裝置包括:筒體,筒體內(nèi)部的導流錐及沿周向設置有導流板。可以增加煙氣和物料的速度差,從而對脫硫石膏進行進一步均勻和充分的煅燒處理,達到物料煅燒均勻穩(wěn)定的要求,而得到質(zhì)量最優(yōu)的產(chǎn)品。
氣流煅燒所得熟料質(zhì)量良好,穩(wěn)定,煅燒速度快,在高溫氣流中脫硫石膏在3-4s內(nèi)快速脫水,無效成分二水石膏含量2%以下,無水石膏含量5%左右,適合大規(guī)模石膏板工業(yè)生產(chǎn),達到德國同類先進設備水平,但是建設成本卻得到了極大地控制,節(jié)省了沒有必要的浪費。為保證快速質(zhì)量,還應用了快速水分儀進行及時過程檢驗,確保生產(chǎn)出的熟料最優(yōu)化。
本工藝中,保證脫硫石膏的煅燒質(zhì)量是關(guān)鍵環(huán)節(jié),主要通過高溫閘板及回風系統(tǒng),完成煙氣量及煙氣溫度的控制;通過煙氣流量計和主引風機頻率的自動閉環(huán)控制,完成總體煙氣量的穩(wěn)定控制;通過防堵中間倉的圓盤給料機變頻調(diào)速,皮帶秤雙稱重回路的自動穩(wěn)料系統(tǒng),完成脫硫石膏的快速精確穩(wěn)定可調(diào)的自動喂料。設計了回風系統(tǒng),把排放的廢熱煙氣從新配入高溫煙氣,循環(huán)使用,進一步節(jié)省了能源提高了系統(tǒng)熱效率。
本工藝系統(tǒng)采用電收塵將脫硫石膏煅燒后產(chǎn)生的建筑石膏粉從煙氣中分離并進行收集。這種剛煅燒出來的建筑石膏粉物料粒徑分布很窄,顆粒多為球形,原始顆粒比表面積小(2000 左右),此時石膏在水中的泌水性很強,造成石膏板生產(chǎn)過程中石膏漿體分層,發(fā)泡劑添加困難等問題。
為解決此問題,本系統(tǒng)在脫硫石膏煅燒后增加熟石膏粉改性設備—球磨機,通過優(yōu)化襯板選型以及調(diào)整磨球級配,增加粒徑分布范圍,使煅燒后的脫硫石膏粒徑分布變寬,1 ~6um 的含量比以往增加了4%~8%,增加石膏顆粒表面缺陷,比表面積增加到4500cm2/g,改善了脫硫石膏泌水性高的缺陷,更適合石膏板生產(chǎn)需要。
整個氣流煅燒系統(tǒng)均采用PLC自動連鎖控制,熟料的合格與否由錘式打散機后煅燒裝置的出口物料溫度來控制,出口溫度可以控制在±1 度以內(nèi)。
出口溫度的高低又由進入錘式打散機熱煙氣的溫度和物料量所決定。進料量增加,煙氣溫度也必須隨之增加。而進口的溫度可以由高溫蝶閥和系統(tǒng)的余熱量來控制。這就形成了一個自動連鎖控制系統(tǒng),給料量以及溫度控制穩(wěn)定,所煅燒出來的產(chǎn)品穩(wěn)定性高。
本氣流煅燒系統(tǒng)所選設備均為先進、高效率、低能耗的節(jié)能型設備,在同一設備內(nèi)進行干燥和煅燒,既減少了設備,又節(jié)省能耗、節(jié)省投資。所得熟料質(zhì)量良好,穩(wěn)定,煅燒速度快,在高溫氣流中脫硫石膏在3-4s 內(nèi)快速脫水,二水石膏含量1%以下,無水石膏含量5%,適合大規(guī)模石膏板工業(yè)生產(chǎn)。而國外最好的一步煅燒公司承諾無水石膏含量15%以下,能耗:320kcal/kg 熟料,與此相比,我們所用設備達到德國同類設備水平,煅燒石膏的燃料消耗小于285Kcal/kg,干燥石膏板的燃料消耗小于2770 Kcal/ m2,但是建設成本卻得到了極大地控制,節(jié)省了沒有必要的浪費。氣流煅燒工藝不論是在設備投資,還是在生產(chǎn)過程中,均具有先進性,節(jié)省了投資,增加了產(chǎn)量,為石膏板行業(yè)技術(shù)樹立了新坐標。氣流煅燒工藝流程圖如圖1 所示。
脫硫石膏氣流煅燒工藝的設計成功,為使用100%脫硫石膏作為原料生產(chǎn)紙面石膏板創(chuàng)造了一種新的煅燒技術(shù),此系統(tǒng)投資少,能耗低,為石膏板生產(chǎn)線的前期投資和后期發(fā)展均節(jié)約了資源。整套系統(tǒng)已經(jīng)應用于多條生產(chǎn)線,其經(jīng)濟效益已經(jīng)很明顯的顯示出來。同時,由于此系統(tǒng)的應用,每條年產(chǎn)3000 萬平米的紙面石膏板生產(chǎn)線每年消耗電廠副產(chǎn)物脫硫石膏約25 萬噸,大大緩解了廢物處理壓力,為社會的環(huán)保事業(yè)做出了巨大的貢獻。
圖1 氣流煅燒工藝流程圖
[1]張方,馬彥濤,胡將軍. 國內(nèi)外火電廠煙氣脫硫石膏的特點利用及處置[J].粉煤灰綜合利用 2003.NO.4
[2] 傅志華.工業(yè)爐熱工及設計[M].長沙,中南大學.1990.10
[3] Joris Koornneef. Development of fluidized bed combustion[J]. Progress in Energy and Combustion Science,Volume 33, Issue 1,February 2007.pages 19-55