文/趙海波
儲(chǔ)量挖潛礦井旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)的研究應(yīng)用
文/趙海波
唐山林西礦業(yè)有限公司因儲(chǔ)量枯竭,于2006年6月實(shí)施了破產(chǎn)重組,重組后的企業(yè)為了有效挖掘潛能,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)行了采煤方法技術(shù)改革,實(shí)施綜采、綜掘的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。但由于儲(chǔ)量的限制,不能布置長(zhǎng)走向距離工作面,使綜采技術(shù)得不到有效發(fā)揮,為此林西礦業(yè)公司立足于研究應(yīng)用先進(jìn)的綜采技術(shù),最大限度延長(zhǎng)工作面走向,減少搬家倒面的次數(shù),綜采工作面旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)研究應(yīng)用,提高了綜采效率。2009年在1093-2面實(shí)施了綜采工作面的旋轉(zhuǎn)開采,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
由于1093-2工作面位于礦井F1斷層?xùn)|側(cè),走向有較大的變化,對(duì)此改變巷道方向,盡可能地延長(zhǎng)走向。工作面布置如圖1所示:
工作面位于林西礦業(yè)公司東1000采區(qū),接近開平主向斜構(gòu)造塊區(qū)域,工作面沿走向布置。煤層平均傾角21°,煤層厚度平均3m。直接頂為含礫中砂巖,直接底為粉砂巖。上風(fēng)道851m,下運(yùn)道690m,面長(zhǎng)80m。安裝液壓支架53組。采用MXG-350雙滾筒采煤機(jī),ZY3200-13/32型液壓支架,SGZ-730/320刮板輸送機(jī)。
由于工作面在距邊眼、上風(fēng)道550m處、下運(yùn)道420m處向下掰了18°,使工作面不能正常推進(jìn),如重開切眼則費(fèi)時(shí)費(fèi)力,經(jīng)濟(jì)上不合理,需采用旋轉(zhuǎn)開采技術(shù),實(shí)現(xiàn)連續(xù)回采。因下運(yùn)道采用10.4m2拱型支架支護(hù),頂板破碎,如按實(shí)際巷道拐彎點(diǎn)為中心旋轉(zhuǎn),頂板難于維護(hù),因此決定采用虛中心旋轉(zhuǎn)。
(1)旋轉(zhuǎn)虛中心的確定。根據(jù)林西礦的實(shí)際情況及以往的成功經(jīng)驗(yàn),提前調(diào)斜距離定為16m,即下運(yùn)道推進(jìn)16m,上風(fēng)道推進(jìn)50m,下運(yùn)道與上風(fēng)道推進(jìn)的比例為1∶3,即下運(yùn)道每進(jìn)一刀,上風(fēng)道需進(jìn)3刀,才能完成整個(gè)旋轉(zhuǎn)。由于工作面支架上竄下滑難以控制,增加了管理難度,決定距下運(yùn)拐彎點(diǎn)16m開始進(jìn)入虛旋轉(zhuǎn),完成一個(gè)循環(huán)后,采用實(shí)中心完成一個(gè)循環(huán),后割一通刀。整個(gè)旋轉(zhuǎn)過程始終以機(jī)頭為基準(zhǔn)來(lái)控制支架的上竄下滑,使小面出現(xiàn)在機(jī)尾。
(2)旋轉(zhuǎn)相關(guān)參數(shù)的確定。 D=(L-d1-d2)/W+f,式中D—每循環(huán)割煤刀數(shù)(虛中心);L—工作面傾斜長(zhǎng)度,取80m;d1、d2—工作面采煤機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾長(zhǎng)度,取4.5m;W—工作面運(yùn)輸機(jī)彎曲長(zhǎng)度,15m;f—循環(huán)割煤通刀數(shù),取 2刀;經(jīng)計(jì)算,D=7,長(zhǎng)短刀數(shù)比為1∶3。
(3)工作面調(diào)斜過程中每次調(diào)斜架數(shù)。工作面運(yùn)輸機(jī)彎曲段長(zhǎng)度最小要大于15m,為使全面在調(diào)面過程中支架的各種參數(shù)基本保持一致,必須使各進(jìn)刀點(diǎn)即拐點(diǎn)之間的距離相等,因此將工作面53架分為3段,其進(jìn)刀拐點(diǎn)依次是18組、36組、53組,每次調(diào)斜架數(shù)為18組。
在旋轉(zhuǎn)過程中,以機(jī)頭為基準(zhǔn),使采面?zhèn)涡奔哟?,采面延長(zhǎng),在上機(jī)頭處采用單體液柱和1.2m絞接頂梁支護(hù)延長(zhǎng)段采面。
1.從提前調(diào)面開始,選用虛中心短刀斜切,先零后整的方法進(jìn)行回采,具體工藝:采煤機(jī)分別在36、18、1組上行割煤,下行跑空刀,由下往上移刮板輸送機(jī),拐點(diǎn)處多到10~15m,以便順好茬,實(shí)現(xiàn)1∶3的目標(biāo)。然后割一通刀,將面調(diào)直,把架子調(diào)整改好,再如此循環(huán)往復(fù),直到旋轉(zhuǎn)完畢。
2.調(diào)架及控制支架上竄措施。調(diào)面期間,嚴(yán)格按要求施工,采煤機(jī)割完每一個(gè)拐點(diǎn)從上往下利用側(cè)護(hù)板和單體液壓柱將支架尾部往上調(diào)30mm,逐架進(jìn)行。
3.調(diào)面期間刮板輸送機(jī)下滑的控制措施。每次移架、推刮板輸送機(jī)從下往上進(jìn)行,同時(shí)在機(jī)頭處用兩棵單位柱打好戧柱,控制溜子下滑幅度。
4.調(diào)面過程中若出現(xiàn)擠架、咬架、調(diào)斜時(shí),必須及時(shí)調(diào)整,并割通刀,全面推刮板輸送機(jī)移架,在移架過程中認(rèn)真調(diào)整;調(diào)面過程中支架最大仰角不得超過7°,支架傾斜角不得大于5°。
5.工作面上端無(wú)支架段采用1.2m絞接雙楔金屬頂梁和2.5m單體液壓柱支護(hù),柱距0.5m,排距1.2m,實(shí)施3~4排控頂。
6.回采參數(shù)收集與生產(chǎn)指導(dǎo)。采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)管理人員每班對(duì)工作面狀況進(jìn)行采集,每10架取一組數(shù),主要指標(biāo)有:推刮板輸送機(jī)千斤頂?shù)姆较?,平衡千斤頂伸出量,采高,機(jī)頭、機(jī)尾到上下幫的距離,電機(jī)到上下幫的距離,技術(shù)區(qū)長(zhǎng)接到參數(shù)后,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,靈活安排施工方法,以控制工作面支架、刮板輸送機(jī)調(diào)面情況。每周將工作面交給公司回采副總,對(duì)調(diào)斜情況進(jìn)行分析,宏觀控制工作面旋轉(zhuǎn)。
1093-2工作面按設(shè)計(jì)2009年12月7日開始旋轉(zhuǎn),到2010年1月10日完成了旋轉(zhuǎn),下運(yùn)道推進(jìn)了20m,上風(fēng)道推進(jìn)了50m,安全順利地完成了旋轉(zhuǎn)開采。
從旋轉(zhuǎn)過程來(lái)看,理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)差別不大,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工有較好的指導(dǎo)作用,確保了轉(zhuǎn)采成功。
經(jīng)過工作面旋轉(zhuǎn)開采,增加了工作面走向長(zhǎng)度,減少了搬家倒面的次數(shù),多出煤炭1.6萬(wàn)噸,按每噸600元計(jì)算,可創(chuàng)效益960萬(wàn)元,減少了重開切眼和搬家費(fèi)用70萬(wàn)元,總計(jì)1030萬(wàn)元。
1093-2工作面順利通過了旋轉(zhuǎn)開采,為儲(chǔ)量挖潛礦井實(shí)施綜采提高經(jīng)濟(jì)效益給予了技術(shù)支撐,而采用虛中心設(shè)計(jì),完全避免了調(diào)斜期間的咬架、倒架、擠架現(xiàn)象,以回采參數(shù)表及工作面及時(shí)填圖指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn),隨時(shí)調(diào)整,為今后采煤工作面的回采提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
唐山開灤林西礦業(yè)有限公司)
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