張仲元 程正剛 和晶 中原石油勘探局勘察設(shè)計研究院
中原油田抽油管修復(fù)線改造
張仲元 程正剛 和晶 中原石油勘探局勘察設(shè)計研究院
中原油田抽油管修復(fù)線的改造包括:增加封閉式天然氣直燃加熱清洗設(shè)備,取消原有的浸泡池;將目前的油管探傷設(shè)備更換為新型油管無損檢測探傷設(shè)備;增加抽油桿全自動熒光磁粉端頭無損探傷機,增加抽油桿桿體漏磁檢測設(shè)備;引進(jìn)一體化全自動上扣式油管水壓試壓裝置;對管檢測修復(fù)線的主要部位進(jìn)行降噪工藝改造。改造后的工藝流程充分利用原有設(shè)備和設(shè)施,降低了工程造價;改造完善油管修復(fù)線的工藝流程,增加了先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),提高了修復(fù)質(zhì)量和效率;符合國家及行業(yè)有關(guān)安全環(huán)保要求。
抽油管;修復(fù)線;改造;節(jié)能減排;效益
增加封閉式天然氣直燃加熱清洗設(shè)備,取消原有的浸泡池。
(1)以天然氣為能源,封閉式直燃加熱,一次熱轉(zhuǎn)換熱效率高。
(2)清洗效率高,油管清洗速度可達(dá)80根/h;油管清洗水溫可達(dá)95℃。
(3) 油管的油、蠟熔化、脫落過程在密閉保溫裝置內(nèi)完成,污水不與外界接觸。
(4)鏈傳動技術(shù)實現(xiàn)靜噪和均速生產(chǎn),工作環(huán)境大大改善。
(5)自動化程度高,節(jié)能明顯,系統(tǒng)維修費用低。(6)系統(tǒng)具有效率高、能耗低的優(yōu)點。
將目前的油管探傷設(shè)備更換為新型油管無損檢測探傷設(shè)備;增加抽油桿全自動熒光磁粉端頭無損探傷機,增加抽油桿桿體漏磁檢測設(shè)備。
(1)用于縱向磁化油管的磁極由油管上方磁化改為油管兩側(cè)磁化技術(shù),克服了油管清洗較差時原地打滑造成誤判或中斷檢測,檢測精度明顯提高。
(2)設(shè)備主機輥輪由原來鏈條拖動全部改為獨立電機驅(qū)動,每個輥輪均由氣缸控制,獨立升降以避讓油管的接箍,檢測速度、精度全面提高。
(3)所有壓輪全部采用龍門結(jié)構(gòu)及電動升降控制,設(shè)備穩(wěn)定性和可靠性有很大提高,更換規(guī)格也極為方便。
(4)采用新一代縱向檢測探頭,檢測精度和準(zhǔn)確度有很大提高。特別是新型探頭能在很大程度上減小檢測盲區(qū),油管公扣端盲區(qū)基本為零,母扣端為30 mm左右。
(5)能精確顯示油管的偏磨深度和長度,并能對偏磨進(jìn)行定位。
(6)由于探頭內(nèi)徑尺寸比油管接箍大20 mm左右,不會將油管上殘留油污刮下,因此,基本不需要維護(hù)保養(yǎng),操作、應(yīng)用極為方便。
(7)因為采用非接觸技術(shù),探頭幾乎不會損壞。設(shè)備維護(hù)、使用費用非常低,節(jié)約配件成本(下降80%左右)。
引進(jìn)一體化全自動上扣式油管水壓試壓裝置。
(1)采用計算機+PLC自動控制系統(tǒng),試壓小車與被試油管對中性能好,穩(wěn)定性能高;整體結(jié)構(gòu)更加合理。
(2)對扣、卸扣采用氣動緩沖,有效減小對油管絲扣的碰撞和磨損。
(3)抱鉗結(jié)構(gòu)合理,對中性好,力矩電機上扣夾緊扭矩大,避免了試壓過程中打滑現(xiàn)象的發(fā)生。
(4)具有電、水、氣多級安全保護(hù)裝置。
對管檢測修復(fù)線的主要部位進(jìn)行降噪工藝改造。
(1)消除管存儲料架的噪音。使其既不產(chǎn)生噪音,又不影響生產(chǎn)效率。采用同步鏈條傳輸,解決管(桿)相互相碰所產(chǎn)生的噪音問題;同時,從管(桿)傳輸→自動上料架→存儲料架傳輸,到修復(fù)工位,完全實現(xiàn)了自動控制,工序間相互匹配。
(2)傳輸滾輪進(jìn)行掛膠處理,使得管桿“軟著陸”,消除碰撞噪音。
(3)采用翻版下料機構(gòu),消除管桿從存儲料架到滾線運行間的噪音。
改造后的修復(fù)線油管工藝流程見如圖1所示。該流程充分利用原有設(shè)備和設(shè)施,降低了工程造價;改造完善油管修復(fù)線的工藝流程,增加了先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),提高了修復(fù)質(zhì)量和效率;符合國家及行業(yè)有關(guān)安全環(huán)保要求。
圖1 改造后的油管修復(fù)線工藝流程
2010年5月,中原油田采油一廠、采油四廠抽油管修復(fù)線投產(chǎn)運行,經(jīng)過近兩年的運行,狀況良好,其技術(shù)、經(jīng)濟指標(biāo)均達(dá)到了甲方設(shè)計委托和設(shè)計要求,職工的工作環(huán)境得到了改善,降低了能耗,污水排放減少了20%,能源消耗降低了15%,噪音污染由115 dB降低到了75 dB,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
由于改造后工藝流程完善,中原油田每年可節(jié)約作業(yè)維修費、外送油管修復(fù)費等各種開支約1 070萬元,提高了修復(fù)質(zhì)量,減少事故井的發(fā)生110次/年,節(jié)約成本440萬元。
10.3969/j.issn.1006-6896.2011.11.044
(欄目主持 焦曉梅)