余建星,馬 駿,王保建,王永更,卞雪航,陳飛宇,龔凡明,周健狀
(天津大學(xué) 港口與海洋工程教育部、天津市重點(diǎn)實驗室,建筑工程學(xué)院,天津 300072)
深水結(jié)構(gòu)實驗室試驗關(guān)鍵問題分析
余建星,馬 駿,王保建,王永更,卞雪航,陳飛宇,龔凡明,周健狀
(天津大學(xué) 港口與海洋工程教育部、天津市重點(diǎn)實驗室,建筑工程學(xué)院,天津 300072)
主要針對深水結(jié)構(gòu)實驗室進(jìn)行的一系列管件屈曲壓潰試驗中出現(xiàn)的關(guān)鍵問題進(jìn)行全面綜合的深入分析,并提出切實可行的有效解決方法,從而大大縮短試驗周期,減少人力、物力、財力等的消耗,提高試驗質(zhì)量,加快試驗進(jìn)度。
深水結(jié)構(gòu)實驗室;管件壓潰;問題分析;解決方法
對于深水結(jié)構(gòu)的研究國內(nèi)并不多見,在國外也是屈指可數(shù)。文中著重就深水海底管道屈曲壓潰試驗中的一系列問題加以總結(jié),并提出切實有效的解決方法。
在為期一個多月的試驗時間中,筆者所在實驗室總共試驗了20根管件。在保證試驗質(zhì)量,試驗安全,試驗工作人員正常休息的前提下,從做第一根管件長達(dá)5 d的周期,到最后第20根管件僅用了2 d。這個在時間上的大幅度縮短,也正是筆者在試驗中不斷發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,改善試驗方式方法,改進(jìn)試驗工藝,提高試驗效率的過程。
因此,特別為此項試驗按照試驗過程順序出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行分析,并對解決方法進(jìn)行匯總。
當(dāng)完成粘貼應(yīng)變片、接線端子及其焊接引出線工作后,從引出線兩端測量應(yīng)變片電阻時,發(fā)現(xiàn)電阻超過萬用表最大量程,無讀數(shù)。
原因分析:
(1)應(yīng)變片在粘貼過程中受擠壓碰撞而損壞;
(2)應(yīng)變片銅線與接線端子間存在斷路;
(3)引出線內(nèi)部存在斷路。
解決方法:
(1)用放大鏡仔細(xì)觀察應(yīng)變片表面及其銅線是否有損壞斷裂問題,若有,則說明是前兩個原因所致;
(2)若不是前兩個原因,則說明引出線內(nèi)部存在斷路,將引出線從焊錫處焊掉,換線重焊。
由于各種原因?qū)е履硞€補(bǔ)償片連線出現(xiàn)斷路等問題而不能使用。此次試驗管件長8 m,在管件上每隔1 m作為一站,每站粘貼10個應(yīng)變片。每個補(bǔ)償片可以補(bǔ)償8個應(yīng)變片,即如果其中一個補(bǔ)償片壞掉,將導(dǎo)致8個應(yīng)變片數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。所以補(bǔ)償片的正常使用尤其重要。以“舍小保大”為原則,筆者實驗室在壞掉的補(bǔ)償片附近以一根正常的應(yīng)變片引出線連接到補(bǔ)償片上,在應(yīng)變儀一端也做對應(yīng)變更,即將該應(yīng)變片引出線安插在應(yīng)變儀補(bǔ)償片的位置上。而對于該應(yīng)變片則不再連接引線。這樣舍棄1個應(yīng)變片的數(shù)據(jù)以保證其他7個數(shù)據(jù)的正常。
應(yīng)變片是物理參數(shù)轉(zhuǎn)化為電流參數(shù)的高精度傳感元件,所以要考慮到溫度的影響。而且在焊應(yīng)變片時的溫度和測量應(yīng)變片時的溫度是不一樣的,這時候應(yīng)變片沒受載荷就已經(jīng)有應(yīng)變了,所以要用溫度補(bǔ)償片減掉溫度帶來的應(yīng)變。
當(dāng)軌道托車承載壓力艙前端蓋并將其安裝在壓力艙上時,出現(xiàn)前端蓋螺孔與壓力艙前端螺栓不能正常一一對位問題。
原因分析:
(1)前端蓋重達(dá)10 t,長期壓在軌道車上使軌道地基下沉或傾斜;
(2)前次試驗周期中前端蓋螺孔與壓力艙前端螺栓有擦碰,而致使前端蓋傾斜或軌道車有相對軌道的橫向偏移;
(3)在前端蓋法蘭連接管件時,由于天車吊裝管件的作用致使連同前端蓋也有一定的移動。
解決方法:
(1)采用軌道車下部四個豎直方向和兩側(cè)水平方向的千斤頂,對軌道車進(jìn)行調(diào)節(jié),從而校正前端蓋位置;
(2)如果上述方法不足以校正前端蓋位置,可用天車適當(dāng)?shù)跗鹎岸松w進(jìn)行適當(dāng)旋轉(zhuǎn)調(diào)整。
在將管件往壓力艙中送入時,同時也應(yīng)有人注意觀察壓力艙尾端,檢查管件尾端螺柱是否能夠正常順利從艙內(nèi)伸出,以防螺柱擦碰艙體內(nèi)壁。如果尾端螺柱偏離艙體中軸線太遠(yuǎn),則尾端螺柱將不能正常伸出。
原因分析:
(1)管件前端法蘭連接不正,即法蘭面與管件軸線未垂直,造成偏移累加。根據(jù)計算,8 m長的管件,前端即使有0.5°的偏斜,也會導(dǎo)致尾端6.981 cm的偏移,而這個數(shù)值是尾端伸出孔所不允許的,如圖1所示。
圖1 管件偏斜模型
(2)管件尾端法蘭連接不正,即法蘭面與管件軸線未垂直,雖不會有偏移累加,也會造成一定程度的傾斜。
解決方法:
用軌道車將管件從壓力艙退出,對于第一個原因引起的問題,將管件前端法蘭重新焊接;對于第二個原因引起的問題,將管件尾端法蘭重新焊接。
在試驗過程中,視頻監(jiān)控畫面不清晰,有橫條波紋干擾。
原因分析:
(1)攝像機(jī)連接電路有接觸不良之處;
(2)附近有電焊機(jī)等作業(yè),形成干擾信號。
因為在焊接焊割管件法蘭以及一些其他輔助性管架時采用電弧焊,電焊的短時間電流強(qiáng)度很大,導(dǎo)致消耗在線路上的電壓大,造成電壓不穩(wěn)定,會造成周邊其他用電設(shè)備不能正常工作。另外,我們使用的CRT顯示器(Cathode Ray Tude),即陰極射線管顯示器,也一種很容易被電磁干擾的顯示器。
解決方法:
(1)檢查攝像頭連接電路,將各個接線處接緊;
(2)若周圍有電焊機(jī)等作業(yè)并確實造成干擾,應(yīng)當(dāng)在試驗時予以禁止。
原因分析:
(1)可能是由于艙體加壓前未注滿水或艙內(nèi)空氣未排盡,致使加壓時要先壓縮艙內(nèi)空氣;
(2)加壓泵的水中含有水銹等各種雜質(zhì),導(dǎo)致加壓泵進(jìn)水管阻塞,加壓緩慢;
(3)艙體內(nèi)管件受水壓已產(chǎn)生彈性變形,使得加壓泵進(jìn)來的水沒有全部形成水壓,而是填補(bǔ)管件變形產(chǎn)生的容積。
解決方法:
(1)停止加壓,并通過泄壓閥將剩余水壓卸掉,重新向艙內(nèi)注水;
(2)檢修加壓泵,清理其進(jìn)水管;
(3)如采取前兩種方法仍然不能使水壓上升加快,說明管件已逐漸變形,為安全起見,不宜加壓過高。
原因分析:
管件法蘭焊接處或管壁有缺陷處已經(jīng)破損進(jìn)水,致使管件內(nèi)外水壓平衡而不能壓潰。
解決方法:
艙體減壓排水后,將管件從艙體退出,如果是管件法蘭焊接處漏水且管件未受壓變形,可以將法蘭重新焊接供再次試驗使用。
原因分析:
(1)壓力傳感器、應(yīng)變片等數(shù)據(jù)采集元件損壞會導(dǎo)致部分?jǐn)?shù)據(jù)不能正常輸出;
(2)應(yīng)變儀未打開或是應(yīng)變儀剛剛啟動,數(shù)據(jù)尚未傳輸?shù)接嬎銠C(jī)會導(dǎo)致全部數(shù)據(jù)不能正常輸出;
(3)應(yīng)變儀接地線故障會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。
解決方法:
(1)檢查應(yīng)變儀是否已開啟,若已開啟,則檢查電腦軟件系統(tǒng)是否異常工作,重啟電腦或數(shù)據(jù)采集軟件。若應(yīng)變儀未開啟,則馬上開啟,考機(jī)一段時間再開始試驗;
(2)檢查應(yīng)變儀接地線是否接好。
本試驗壓力艙采用的是金屬電阻應(yīng)變片式壓力傳感器。其工作原理是將應(yīng)變片緊密粘合在產(chǎn)生力學(xué)應(yīng)變基體上,當(dāng)基體受力發(fā)生應(yīng)力變化時,電阻應(yīng)變片也一起產(chǎn)生形變,使應(yīng)變片的阻值發(fā)生改變(俗稱電阻應(yīng)變效應(yīng)),從而使加在電阻上的電壓發(fā)生變化。通過測得的電壓變化,推出電阻變化,最后進(jìn)一步導(dǎo)出應(yīng)變片應(yīng)變值。
金屬電阻應(yīng)變式傳感器屬于精密元件,其上的應(yīng)變片應(yīng)謹(jǐn)慎小心使用,避免碰撞、震動等機(jī)械損耗。在我們做第二根管件壓潰試驗時,就出現(xiàn)了部分?jǐn)?shù)據(jù)不能正常輸出的情況。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)是傳感器損壞所致。而導(dǎo)致傳感器發(fā)生故障的原因則是在用風(fēng)炮緊固尾端蓋螺母時,產(chǎn)生的劇烈震動使得傳感器內(nèi)部應(yīng)變片損壞。為此,在試驗時我們采取了先安裝尾端蓋后安裝傳感器的方法,以避免傳感器的再次損壞。
當(dāng)我們在加壓將管件壓潰并已經(jīng)卸掉水壓后,排水時發(fā)現(xiàn)水流緩慢,從排水管與下水道接口處可以觀察到水并非成股大量流出。
原因分析:
(1)壓力艙頂部高壓截止排氣閥未擰開或未完全擰開;
(2)壓力艙底部排水閥未完全擰開;
(3)排水管道截止閥未完全擰開;
(4)壓力艙內(nèi)部排水口處被雜物堵住。
解決方法:
(1)檢查高壓截止閥,排水閥,排水管道截止閥是否已擰開,要將三者都完全擰開,即用適當(dāng)力度擰到擰不動為止;
(2)若上述方法仍不奏效,則可能是壓力艙內(nèi)部排水口處被堵。由于受高壓作用,粘貼和固定在管壁的應(yīng)變片涂膠,補(bǔ)償塊等可能會從管壁脫落而順?biāo)鞫伦∨潘?。這時應(yīng)等艙內(nèi)排水殆盡(可能時間會比較長,約2 h),再打開前后端蓋。試驗人員入艙檢查排水口情況,及時清理雜物。
以上就是筆者在對整個模擬深海水壓下管道屈曲壓潰試驗中出現(xiàn)的問題、原因以及解決方法的總結(jié)。在試驗中,每發(fā)現(xiàn)一個問題,筆者都會及時分析其原因,并盡快找出最好的解決方法,避免以后出現(xiàn)類似問題,并且縮短了試驗周期,提高了試驗效率,加快了試驗進(jìn)度,節(jié)約試驗成本,有利于后續(xù)試驗更加順利地完成。
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Key Problem Analysis of Deep-water Structure Lab Experiment
YU Jian-xing,MA Jun,WANG Bao-jian,WANG Yong-geng,BIAN Xue-hang,CHEN Fei-yu,GONG Fan-ming,ZHOU Jian-zhuang
(School of Civil Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China)
Analysis of key problems proposed in the serial experiments of pipeline buckling-crushing is given.Through the experiments,the solution is proposed to greatly reduce the experiments period,manpower,material,financial and other consumption,and to improve experiments quality,speed up the schedule.
Deep-water structure Lab;pipeline-crushing;problem analysis;solution
P751
B
1003-2029(2011)04-0102-03
2011-03-01
國家科技重大專項資助項目(2008ZX05026-005-05);上海交通大學(xué)海洋工程國家重點(diǎn)實驗室研究基金資助項目
余建星(1958- ),男,教授,博士生導(dǎo)師,主要研究方向為深水海底管道屈曲及大型工程結(jié)構(gòu)可靠性分析與優(yōu)化、風(fēng)險評估與控制。Email:yjx2000@tju.edu.cn,famame@tju.edu.cn