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      1 000 MW機(jī)組超超臨界塔式鍋爐調(diào)試

      2010-11-15 02:56:42徐小瓊潘國清
      浙江電力 2010年5期
      關(guān)鍵詞:過熱器水冷壁磨煤機(jī)

      徐小瓊,潘國清

      (浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州 310014)

      1 000 MW機(jī)組塔式鍋爐在我國火力發(fā)電廠中應(yīng)用較少,神華國華浙江寧海電廠二期2×1 000 MW擴(kuò)建工程超超臨界塔式鍋爐由上海鍋爐廠有限公司制造,是變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,一次再熱、采用單爐膛單切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、運(yùn)轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。爐膛由膜式壁組成,水冷壁采用螺旋管加垂直管的布置方式。爐膛上部依次分別布置有一級過熱器、三級過熱器、二級再熱器、二級過熱器、一級再熱器、省煤器。鍋爐主要參數(shù)見表1。

      經(jīng)過鍋爐冷態(tài)通風(fēng)試驗(yàn)、蒸汽吹管、整套啟動的各個(gè)調(diào)試階段,解決了調(diào)試過程中碰到的相關(guān)問題,掌握了1 000 MW超超臨界塔式鍋爐的調(diào)試技術(shù)。

      1 鍋爐冷態(tài)通風(fēng)試驗(yàn)

      (1)二次風(fēng)標(biāo)定。燃燼風(fēng)(SOFA)層及各層二次風(fēng)的風(fēng)量測速裝置為普通的機(jī)翼式測速裝置,用標(biāo)定過的靠背管對測速裝置進(jìn)行實(shí)際流場情況下的風(fēng)量標(biāo)定試驗(yàn)。

      表1 鍋爐主要參數(shù)

      (2)一次風(fēng)煤粉管均勻性測定。通過調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口煤粉管上的可調(diào)縮孔,使同臺磨煤機(jī)煤粉管的風(fēng)速偏差小于5%,保證煤粉管風(fēng)粉的均勻性。

      (3)磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)道流場測量,對制粉系統(tǒng)的正常運(yùn)行有重要意義,為了研究磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)道的流場對風(fēng)量測量的影響,磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)道流場測試結(jié)果見圖1。由圖1可見,磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)道流場比較均勻,在磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)道上安裝有兩套測量裝置,每套測量裝置有多個(gè)取壓探頭,具有較好的代表性。從制粉系統(tǒng)熱態(tài)運(yùn)行的情況來看,磨煤機(jī)入口風(fēng)量測量比較準(zhǔn)確,能滿足制粉系統(tǒng)正常運(yùn)行和自動控制的要求。

      圖1 磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)道流場

      (4)省煤器出口流場的均勻性對鍋爐蒸汽溫度偏差有較大的影響,對流場的測試可以為燃燒調(diào)整試驗(yàn)提供依據(jù),測試結(jié)果見圖2。從圖2可以看出,省煤器出口流場比較均勻。

      圖2 省煤器出口冷態(tài)流場

      (5)二次風(fēng)門擋板特性,通過通風(fēng)試驗(yàn),得到燃燒器各個(gè)風(fēng)門擋板的特性曲線。確定各個(gè)負(fù)荷工況下燃燒器風(fēng)門的開度,為燃燒調(diào)整試驗(yàn)提供方便。通過風(fēng)門的風(fēng)量可用以下公式計(jì)算:

      式中:Q為風(fēng)量;K為系數(shù);Δp為擋板前后壓差;T為空氣溫度。

      擋板系數(shù)K隨著擋板開度的變化而變化,圖3是通過試驗(yàn)得到的SOFA 1號角燃燒器擋板流量系數(shù)K的特性曲線。

      圖3 SOFA燃燒器擋板流量系數(shù)K特性曲線

      在調(diào)試過程中的各個(gè)負(fù)荷段,控制每個(gè)角的二次風(fēng)流量在100~120 t/h,鍋爐運(yùn)行良好。通過二次風(fēng)箱與爐膛壓差和需要的風(fēng)量可以計(jì)算擋板的系數(shù)K,由圖可以大致確定擋板開度,在鍋爐實(shí)際運(yùn)行中作為二次風(fēng)調(diào)整的依據(jù)。

      (6)爐內(nèi)流場測試。進(jìn)行模擬滿負(fù)荷工況下的爐內(nèi)冷態(tài)空氣動力場試驗(yàn),觀測爐內(nèi)切圓和爐內(nèi)貼壁風(fēng)速情況,為燃燒調(diào)整試驗(yàn)提供依據(jù)。

      2 鍋爐蒸汽吹管

      鍋爐沖管采用一步法穩(wěn)壓吹洗,主蒸汽系統(tǒng)和再熱蒸汽系統(tǒng)一次吹洗。先進(jìn)行主蒸汽系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)串沖,高壓旁路管路在主蒸汽系統(tǒng)和再熱蒸汽系統(tǒng)吹洗的過程中穿插進(jìn)行。由于再熱器進(jìn)口壓力較低,鍋爐本體吹灰管路在穩(wěn)壓沖管時(shí)同時(shí)進(jìn)行。其余需用主汽沖洗的小系統(tǒng)安排在主蒸汽系統(tǒng)和再熱蒸汽系統(tǒng)沖洗干凈后再進(jìn)行沖洗。沖管過程中嚴(yán)格控制了過熱器汽溫不超過420℃和再熱器出口汽溫500℃。

      穩(wěn)壓吹管時(shí)同時(shí)投用3套制粉系統(tǒng)。期間對A、B、C磨和B、C、D磨兩種組合方式進(jìn)行了比較。發(fā)現(xiàn)兩種磨煤機(jī)組合都能滿足穩(wěn)壓吹管的要求,水冷壁溫度比較均勻,沒有出現(xiàn)較大偏差。吹管階段進(jìn)行了鍋爐的轉(zhuǎn)干態(tài)運(yùn)行,為機(jī)組整套啟動打下基礎(chǔ)。

      3 低負(fù)荷穩(wěn)燃

      3.1 燃燒器的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

      鍋爐采用燃燒器組的燃燒組織方式,A、B磨為一組,C、D磨為一組,B、C磨燃燒器中心線之間的距離有5.03 m(B磨上層燃燒器和C磨下層燃燒器中心線之間的距離為3.43 m),這個(gè)距離比傳統(tǒng)燃燒器的距離偏大。鍋爐設(shè)計(jì)B層燃燒器用等離子點(diǎn)火。

      3.2 低負(fù)荷下的穩(wěn)燃試驗(yàn)

      因B層燃燒器的火炬對C層燃燒器的燃燒支持作用較強(qiáng),所以啟動C磨的條件比較有利。調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)利用B磨的點(diǎn)火能量點(diǎn)燃C磨也存在一些問題,經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在B磨煤量大于50 t/h,且C磨的煤量帶到40 t/h后,火焰趨于穩(wěn)定,才可以考慮完全退出油槍運(yùn)行。

      由于鍋爐設(shè)計(jì)的燃燒器BC層間距比AB層間距大,在 B磨投用煤量 50 t/h以后,對A、B、C層燃燒器區(qū)域的溫度進(jìn)行測試,結(jié)果見表2。

      測試結(jié)果表明,兩層燃燒器噴口的煙氣溫度比較接近,A層燃燒器附近的溫度略低。從實(shí)際投用結(jié)果看,投用A制粉系統(tǒng)也能正常運(yùn)行,為機(jī)組啟動階段選擇制粉系統(tǒng)帶來較大的靈活性。

      鍋爐斷油最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗(yàn)表明鍋爐低負(fù)荷工況下能穩(wěn)定運(yùn)行。在6號機(jī)組鍋爐斷油最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗(yàn)期間,保留B、C制粉系統(tǒng)運(yùn)行,運(yùn)行正常。

      3.3 穩(wěn)燃措施

      合理的配風(fēng)方式有利于燃燒穩(wěn)定,調(diào)試期間對配風(fēng)方式進(jìn)行了摸索。主要措施有:

      (1)適當(dāng)提高煤粉細(xì)度,磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速設(shè)定在70%左右。

      (2)適當(dāng)降低煤粉噴口速度,但要保證煤粉管風(fēng)速在18 m/s以上。

      (3)提高磨煤機(jī)出口煤粉混合物的溫度。

      (4)合理的二次風(fēng)配風(fēng)。風(fēng)箱與爐膛差壓控制在0.7 kPa左右,投運(yùn)燃燒器的二次風(fēng)量控制在100 t/h,根據(jù)燃燒器的特點(diǎn),適當(dāng)關(guān)小油二次風(fēng)開度,有利于煤粉燃燒。

      4 水冷壁管壁溫度不均勻問題

      6號鍋爐在整套啟動期間后墻107管60HAD 30CT119點(diǎn)在濕態(tài)狀態(tài)下管壁溫度與周圍管壁溫度一樣,無異常偏高,當(dāng)鍋爐由濕態(tài)轉(zhuǎn)至干態(tài)運(yùn)行時(shí)該點(diǎn)溫度就迅速高于相鄰管壁溫度,最高溫差有70~80℃。對此采取了以下措施:

      (1)在停爐過程中采取熱爐放水對水冷壁金屬管進(jìn)行沖洗。鍋爐熄火后壓力降至1.5 MPa時(shí),將鍋爐水冷壁內(nèi)的爐水通過疏水電動門排放。進(jìn)行了上述操作后,該點(diǎn)溫度仍比較高。

      (2)割管檢查,用壓縮空氣吹洗,未發(fā)現(xiàn)有異物堵塞的現(xiàn)象。

      (3)快速變給水流量試驗(yàn)。在鍋爐500 MW負(fù)荷時(shí),快速改變給水流量200 t/h,給鍋爐水冷壁管內(nèi)工質(zhì)一個(gè)較大的擾動,破壞管內(nèi)可能存在的膜態(tài)沸騰,從而降低管壁溫度。通過試驗(yàn),認(rèn)為107管管壁溫度偏高,是由于107管比其它水冷壁管長,與周圍管子存在較大的阻力偏差,吸熱量大。隨著機(jī)組負(fù)荷達(dá)到800 MW以上,給水與蒸汽流量的不斷增大,溫差相對變小但還是有20℃左右,見圖4??梢姕夭畲笮∨c當(dāng)時(shí)的過熱度有密切關(guān)系,過熱度越高,溫差越大。

      圖4 水冷壁107管管壁溫度偏差隨負(fù)荷變化情況

      5 爐膛出口煙溫偏差

      爐膛出口煙溫偏差是爐膛內(nèi)的流場造成的??伤秸{(diào)整擺角的噴嘴,擺角可水平調(diào)整+25°~-25°。SOFA的水平調(diào)整對燃燒效率也有影響,通過燃燒調(diào)整得到最佳角度,確定為SOFA燃燒器反切15°。同時(shí)測量爐膛溫度,調(diào)整燃燒器配風(fēng)使火焰居于爐膛中心。

      表2 鍋爐燃燒器區(qū)域的溫度測試結(jié)果 ℃

      爐膛出口煙氣溫度或速度的不均勻性會導(dǎo)致末級過熱器和再熱器受熱面金屬溫度不一致。塔式爐中煙氣向上流動,穿過無阻流板的受熱面后,氣流的熱量分布方式幾乎沒有發(fā)生變化。因此,過熱器和再熱器出口的汽溫偏差就小得多了。末級過熱器處煙氣溫度較高,實(shí)際測量存在一定的難度,但可以從金屬的管壁溫度進(jìn)行初步的判斷。從圖5可以看出,金屬管壁溫度比較均勻,最大溫差為28℃。

      圖5 末級過熱器管壁溫度

      6 制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn)

      對磨煤機(jī)動態(tài)分離器調(diào)節(jié)性能進(jìn)行試驗(yàn),了解磨煤機(jī)動態(tài)分離器不同轉(zhuǎn)速對煤粉細(xì)度的影響。試驗(yàn)時(shí)保持磨煤機(jī)出力74 t/h、通風(fēng)量129 t/h不變,通過調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速變化,分別在磨煤機(jī)出口的4根煤粉管上抽取煤粉樣進(jìn)行細(xì)度分析,了解磨煤機(jī)動態(tài)分離器不同轉(zhuǎn)速變化與煤粉細(xì)度之間的關(guān)系,磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速對煤粉細(xì)度的影響見圖6。

      由試驗(yàn)結(jié)果可知,磨煤機(jī)動態(tài)分離器是調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的最直接和有效的手段,磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速增大,煤粉變細(xì),說明有相當(dāng)一部分煤粉又重新進(jìn)行了碾磨,增加了磨煤機(jī)電耗,降低了制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。

      7 結(jié)論

      圖6 磨煤機(jī)動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速與煤粉細(xì)度的關(guān)系

      (1)認(rèn)真仔細(xì)的鍋爐冷態(tài)通風(fēng)試驗(yàn),鍋爐一次風(fēng)、二次風(fēng)標(biāo)定,一次風(fēng)配平工作是鍋爐穩(wěn)定良好運(yùn)行的基礎(chǔ),通過二次風(fēng)擋板特性研究,控制燃燒器各角的二次風(fēng)流量在100~120 t/h,鍋爐燃燒良好。

      (2)用A、B、C磨和 B、C、D 磨兩種組合方式都能滿足穩(wěn)壓吹管的要求,水冷壁溫度比較均勻,沒有出現(xiàn)較大偏差。鍋爐吹管階段進(jìn)行了鍋爐的轉(zhuǎn)干態(tài)運(yùn)行,為機(jī)組整套啟動打下基礎(chǔ)。

      (3)低負(fù)荷時(shí)合理的配風(fēng)方式有利于燃燒穩(wěn)定,A、B磨和B、C磨組合都能正常運(yùn)行。適當(dāng)關(guān)小油二次風(fēng)門開度,有利于煤粉燃燒。

      (4)滿負(fù)荷時(shí)末級過熱器金屬管壁溫度比較均勻,最大溫差為28℃,說明塔式鍋爐煙氣溫度分布還是比較均勻的。

      (5)制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn)表明調(diào)整動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速能調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度,滿足鍋爐高效運(yùn)行的要求。

      [1]黃新遠(yuǎn).電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國電力出版社,2007.

      [2]馮俊凱,沈幼庭.鍋爐原理及計(jì)算[M].北京:科學(xué)出版社,1995.

      [3]岑可法.鍋爐燃燒試驗(yàn)研究方法及測量技術(shù)[M].北京:水利電力出版社,1987.

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