李昌俊
(廣州蓄能水電廠,廣東 從化 510950)
基于PLC的水電機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在廣州蓄能水電廠的應(yīng)用
李昌俊
(廣州蓄能水電廠,廣東 從化 510950)
通過對水電機組的狀態(tài)監(jiān)測及診斷系統(tǒng)的原理及研究現(xiàn)狀進行了研究,以廣州蓄能水電廠的狀態(tài)監(jiān)測及診斷系統(tǒng)為例,從狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)項目的選擇、系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)、功能應(yīng)用等方面進行了分析,同時對該系統(tǒng)對機組檢修所起到的效果進行了探討。
狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng);PLC
水電廠機組狀態(tài)監(jiān)測與診斷系統(tǒng)為快速推廣應(yīng)用“無人值班、狀態(tài)檢修”的現(xiàn)代水電管理理念打下了有力的基礎(chǔ),在世界范圍內(nèi)均得到了廣泛的應(yīng)用。本文通過廣州蓄能水電廠的狀態(tài)監(jiān)測與診斷系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用的案例,從狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)項目的選擇、系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)、功能應(yīng)用等方面進行分析,探索該系統(tǒng)在機組檢修中的應(yīng)用效果。
水電廠機組狀態(tài)監(jiān)測與診斷系統(tǒng)是利用計算機測控技術(shù)的發(fā)展,尤其是網(wǎng)絡(luò)化遠程通信技術(shù)(Internet/Intranet)的發(fā)展,通過在水輪發(fā)電機組上建立一套機組狀態(tài)監(jiān)測與跟蹤分析系統(tǒng),實現(xiàn)對主機(包括水輪機和發(fā)電機)的在線監(jiān)測,并將數(shù)據(jù)上網(wǎng),使得在計算機網(wǎng)絡(luò)可達到的范圍內(nèi)(包括各主管技術(shù)部門、中試所等),都可有效地對機組狀態(tài)進行監(jiān)測分析。利用在線監(jiān)測數(shù)據(jù)和處理結(jié)果,綜合MIS、SCADA、計算機監(jiān)控系統(tǒng)等信息和專家知識,進行故障分析及診斷(包括數(shù)據(jù)共享和遠方診斷),實時掌握水輪發(fā)電機組健康狀況,為狀態(tài)檢修提供輔助決策,并實現(xiàn)與其它系統(tǒng)的信息共享。讀取相應(yīng)的自動診斷狀態(tài)報告,以盡早發(fā)現(xiàn)潛伏性故障,提出預(yù)警,避免發(fā)生嚴重事故,保證機組的安全、經(jīng)濟運行,提高經(jīng)濟效益和社會效益。同時促進實施水電廠“無人值班(少人值守)”的管理模式??梢?,狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的特點是一是開放式,極具靈活性和與其他系統(tǒng)的兼容性,二是智能化,提高分析、診斷的自主性,三是網(wǎng)絡(luò)型,基于Internet技術(shù),實現(xiàn)資源共享,四是高可靠性,滿足長期在線監(jiān)測的目的。
根據(jù)日本的資料統(tǒng)計,以狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)為基礎(chǔ)的預(yù)測性檢修,可使每年的維修費用減少25%~50%,故障停機時間減少75%,其他國家也有類似的統(tǒng)計報道。
在國內(nèi),各地區(qū)的大中小型水電站也建立了狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。例如福建水口水電廠構(gòu)建的PSTA2003狀態(tài)檢測與診斷系統(tǒng),由上下位機組成,是基于終端采集器和傳感器的數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng);云南漫灣水電站利用 1997~1998年機組自動化元件和監(jiān)控系統(tǒng)改造的機會,完成了初步的在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝,并于2007年采用第三方公司提供的狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)進行升級;三峽左岸機組狀態(tài)監(jiān)測趨勢分析系統(tǒng)是基于 WEB瀏覽器建立的。桐柏抽水蓄能電站采用了奧地利VA TECH公司的DIATECH系統(tǒng)作為機組的在線狀態(tài)監(jiān)測和診斷系統(tǒng)。
可以看出,狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的常規(guī)建立方式一是通過在水輪機和發(fā)電機上設(shè)置一套完全獨立的監(jiān)測系統(tǒng)對現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)進行補充完善,二是利用電廠自動化監(jiān)控系統(tǒng)升級的機會進行改造將狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)融合到監(jiān)控系統(tǒng)中。
但是這也帶來了兩個問題。一是采用第三方公司的獨立監(jiān)測系統(tǒng)需要購買整套系統(tǒng),在機組設(shè)備上布置一套獨立的數(shù)據(jù)采集終端和傳感器會給設(shè)備帶來一定的安全隱患。二是電廠設(shè)備設(shè)計運行周期長,特別是等待主干設(shè)備如監(jiān)控系統(tǒng)升級需要更長的年限,這就阻礙了尚未達到設(shè)備升級時間的電廠建立狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的步伐,而采用監(jiān)控系統(tǒng)擴展方式來建立狀態(tài)監(jiān)測與診斷系統(tǒng)則是給監(jiān)控系統(tǒng)增加了額外的數(shù)據(jù)流業(yè)務(wù),給系統(tǒng)穩(wěn)定性帶來一定影響,同時因為連入Internet的數(shù)據(jù)查詢終端多樣性和不安全性,必須給監(jiān)控系統(tǒng)采取有效的安全隔離措施。
鑒于水電廠機組的監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中是由現(xiàn)地單元控制層負責將數(shù)據(jù)采集終端和傳感器的采集數(shù)據(jù)通過 PLC上送上位機,因此利用新增PLC從舊PLC中提取數(shù)據(jù)來建立狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通道則可以帶來以下好處:①可靠性,獨立于監(jiān)控系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),避免了監(jiān)控系統(tǒng) SCADA讀取現(xiàn)地控制單元RTU時、以及從監(jiān)控系統(tǒng)讀出數(shù)據(jù)時因通道干擾的發(fā)生的數(shù)據(jù)變化從而讀取錯誤的數(shù)據(jù)的可能性。②獨立性,狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng) SCADA并行運行,不會對監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,即使狀態(tài)檢測系統(tǒng)離線也不會對機組設(shè)備產(chǎn)生任何影響。③安全性,新增的PLC與舊PLC之間通過串口電纜相連,串口通信協(xié)議保密性強,能隔離不同網(wǎng)段的病毒互相傳播,將新舊PLC之間的網(wǎng)段和新PLC與狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)之間的網(wǎng)段設(shè)為不同網(wǎng)段,就能夠很好地滿足電力信息系統(tǒng)的安全性要求。④成本低,在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上做的改動很小,且新增的 PLC能提供備品及其他升級改造用途。
廣州蓄能水電廠 B廠的計算機監(jiān)控系統(tǒng)是以數(shù)據(jù)總線為通信介質(zhì),能遠程監(jiān)控、自動運行的智能型分層分布的開放式控制系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由調(diào)度層LDC、中控室層SCADA和單元控制層 RTU組成。它使用了德國西門子的一整套設(shè)備和檢測系統(tǒng)對發(fā)電機組運行狀態(tài)進行監(jiān)視,現(xiàn)場發(fā)電機組的模擬量數(shù)據(jù)采用S5系列PLC進行數(shù)據(jù)采集,S5PLC通過CP1430通訊卡連接到OLM模塊。OLM模塊將電纜傳輸轉(zhuǎn)換成光纖傳輸,通過工業(yè)以太網(wǎng)交換機組成了星型的工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò),主干網(wǎng)用千兆光纖傳輸,監(jiān)控室計算機采用西門子的 PROKON-LSX監(jiān)控軟件進行數(shù)據(jù)監(jiān)控。
系統(tǒng)架構(gòu)如圖 1所示,它是一個典型的工業(yè)以太網(wǎng)應(yīng)用方式:
圖1 現(xiàn)有系統(tǒng)架構(gòu)
可以看出,其數(shù)據(jù)采集終端和傳感器將機組設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)上送計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用的是傳統(tǒng)的 C/S架構(gòu),其固有的擴展行缺陷不能適應(yīng)遠程辦公和電廠無人值守作業(yè)的需求,員工更希望能在網(wǎng)頁上或者任意一臺辦公網(wǎng)絡(luò)上的計算機都能瀏覽到該狀態(tài)數(shù)據(jù)。但廣蓄 B廠監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備升級年限未到無法進行整體升級,同時無法對上位機監(jiān)控系統(tǒng)進行兼容性擴展,而在機組設(shè)備上加裝傳感器建立一套獨立的狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)有一定的安全隱患,因此最適宜的方法是建立基于PLC的狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),其改造方法如下:
在計算機監(jiān)控系統(tǒng)方面,通過在RTU盤柜內(nèi)新增S7 PLC,與原有的S5PLC連接通訊,從S5中取得機組運行的狀態(tài)數(shù)據(jù),再通過局域網(wǎng),傳送到工控機中運行的 WINCC服務(wù)器中并保存到SQL Server數(shù)據(jù)庫中。采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到辦公網(wǎng)WEB數(shù)據(jù)庫,員工即可用瀏覽器進行數(shù)據(jù)監(jiān)測。
具體接入方式如圖2:
圖2 機組監(jiān)測系統(tǒng)接入方式
監(jiān)測系統(tǒng)接入圖中,RTU1~4分別為廣蓄B廠的4臺機組控制盤柜,RTU7為廠用電控制盤柜,RTU10為模擬屏盤柜;每套S7模塊對應(yīng)一臺機組,負責從對應(yīng)的西門子S5讀取機組運行狀態(tài)信息;S7通過profibus工業(yè)總線和S5連接,兩者都需要增加現(xiàn)場總線卡;S7通過增加網(wǎng)卡與工控機連接,運行在工控機中的WINCC可以取到S7中的數(shù)據(jù)。工控機通過UDP向WEB服務(wù)器發(fā)送數(shù)據(jù),其中經(jīng)過隔離裝置,可以對病毒進行隔離,防止病毒通過工控機對機組運行產(chǎn)生影響。
廣州蓄能水電廠狀態(tài)監(jiān)測與診斷系統(tǒng)引入了水輪發(fā)電機組的振動、擺度、軸瓦溫度、壓力、速度、功率、頻率、流量、開度、閥門位置及線路電壓、電流、開關(guān)及刀閘位置、水庫水位等信息。整個系統(tǒng)分為軸瓦溫度監(jiān)測子系統(tǒng),振動擺度監(jiān)測子系統(tǒng),閥門開關(guān)位置監(jiān)測子系統(tǒng),機組信息監(jiān)測子系統(tǒng),廠用電監(jiān)測子系統(tǒng),500kV線路監(jiān)測子系統(tǒng),歷史數(shù)據(jù)診斷查詢子系統(tǒng)和曲線趨勢預(yù)警子系統(tǒng)。
自系統(tǒng)投入運行以來,將以往需要人員到廠房現(xiàn)地操作員站上進行數(shù)據(jù)查詢的工作方式改為在聯(lián)網(wǎng)辦公電腦上即可查詢,消除了因人員在操作員站上誤操作而影響機組運行的風險,同時因工作方式的便利性提高了工作效率,員工因查看實時運行數(shù)據(jù)而發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備運行隱患的次數(shù)大為增加。
對于以往存在的機組軸承瓦溫跳變、振動數(shù)據(jù)變化較大的問題,通過診斷系統(tǒng)分析圖 3中的峰值抖動分析得出模擬量傳送卡件松動的結(jié)論,并據(jù)此查找到卡件底座固定螺絲松動的根本原因,消除了由于此類故障模式而導(dǎo)致保護誤動跳機的缺陷。
圖3 機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測界面
系統(tǒng)提供的預(yù)測報警功能則根據(jù)設(shè)定值來變化數(shù)據(jù)顏色提示報警;歷史數(shù)據(jù)分析功能為檢修人員進行設(shè)備故障定位提供了重要的參考依據(jù),縮短了故障查找時間,為電廠的經(jīng)濟高效運行提供了有效支持。
本文通過分析基于 PLC的機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的構(gòu)建方法和實際應(yīng)用,闡明了狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)能有效提高電廠綜合自動化水平,實現(xiàn)抽水蓄能電站的遠程辦公及提升“無人值守”的電廠管理原則,在水電廠機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用方面有重要作用。
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TP273+.5
A
1008-1151(2010)06-0162-02
2009-12-23
李昌?。?983-),男,廣州蓄能水電廠助理工程師,從事計算機監(jiān)控系統(tǒng)及自動化設(shè)備的檢修和維護。