闞艷紅
中國(guó)石油遼河油田分公司 沈陽工程技術(shù)處 (遼寧 新民 110316)
實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確保高凝油熱洗質(zhì)量
闞艷紅
中國(guó)石油遼河油田分公司 沈陽工程技術(shù)處 (遼寧 新民 110316)
沈陽油田是全國(guó)最大的高凝油生產(chǎn)基地,生產(chǎn)的高凝油具有凝固點(diǎn)高、含蠟量高的特點(diǎn),熱洗工作是日常油井管理中的重點(diǎn),2009年通過在現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SYLH 0145《油井熱洗操作規(guī)程》,完善了配套的管理措施,確保了油井熱洗質(zhì)量的全面提高,為油井熱洗后能夠高效生產(chǎn)提供了可靠的基礎(chǔ)保證。
高凝油 熱洗 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量
沈陽油田為全國(guó)最大的高凝油生產(chǎn)基地,23個(gè)區(qū)塊中有20個(gè)區(qū)塊的原油含蠟量在21%以上,凝固點(diǎn)平均在40℃以上,最高的達(dá)到了67℃,生產(chǎn)的高凝油具有凝固點(diǎn)高、含蠟量高的特點(diǎn),對(duì)溫度尤其敏感,清蠟工作是油井日常管理中的工作重點(diǎn)。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),解決蠟影響的有效手段是油井高溫?zé)嵯?,即通過向井筒環(huán)形空間內(nèi)打入經(jīng)過加熱的軟化水,利用熱水與油、套管間的熱傳導(dǎo)原理,靠高溫將凝析的石蠟融化掉,再經(jīng)過大排量的熱水沖刷,把溶化掉的石蠟經(jīng)井口排出,達(dá)到化蠟排蠟的目的。一旦熱洗質(zhì)量無法保證,那么油井的躺井率就會(huì)大幅度上升,因此,如何確保高凝油井的熱洗質(zhì)量,是保證高凝油田正常生產(chǎn)、保持產(chǎn)量穩(wěn)定的重要課題。2009年沈陽油田通過在現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SYLH 0145《油井熱洗操作規(guī)程》,促進(jìn)了油井熱洗質(zhì)量的全面提高,為油井高溫?zé)嵯春竽軌蚋咝А㈤L(zhǎng)效的正常生產(chǎn)提供了可靠的保證。
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SYLH 0145《油井熱洗操作規(guī)程》在作業(yè)程序上對(duì)熱洗工的工作進(jìn)行了嚴(yán)格、規(guī)范、全面的規(guī)定,從接熱洗管線開始,到泵車打水、加熱爐點(diǎn)火,熱洗過程中的泵車排量,熱洗過程中油井的熱洗油上返情況以及熱洗結(jié)束部分都進(jìn)行了規(guī)范;在技術(shù)參數(shù)的規(guī)定上,從溫度、排量、熱洗壓力、抽油機(jī)電流等方面,在初始階段、加熱階段、結(jié)束階段都分別進(jìn)行了詳細(xì)的量化;在要求達(dá)到的熱洗效果上,制定了一個(gè)可操作的目標(biāo);在注意事項(xiàng)上,從安全、設(shè)備、操作等方面都全面系統(tǒng)地做了規(guī)定??傊琎/SYLH 0145《油井熱洗操作規(guī)程》是一項(xiàng)規(guī)范全面、步驟嚴(yán)格、操作性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)。
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SYLH 0145《油井熱洗操作規(guī)程》2009年在沈陽油田強(qiáng)化實(shí)施后,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)采取了一系列配套的保證措施,對(duì)全面提升高凝油油井的熱洗質(zhì)量起到了巨大的指導(dǎo)作用。
原來沈陽油田熱洗周期實(shí)行的彈性熱洗周期,很難確定油井何時(shí)需要熱洗,技術(shù)人員通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研認(rèn)為油井必須有一個(gè)相對(duì)固定的熱洗周期,于是按含水級(jí)別、產(chǎn)量區(qū)段制定出具有指導(dǎo)意義的《電加熱井熱洗清蠟周期警戒線參照表》、《冷抽井熱洗周期警戒線參照表》,結(jié)合該表的指導(dǎo)性意見,各作業(yè)區(qū)再按“一井一策”確定出各井的熱洗周期警戒線,一旦進(jìn)入了警戒線的范圍,井站必須加密資料錄取,提高管理級(jí)別,管理干部必須對(duì)是否需要熱洗做出明確判斷,并且把它作為重點(diǎn)井管理,尤其是低產(chǎn)液井,每天對(duì)油井的電流、功圖、產(chǎn)量等參數(shù)進(jìn)行分析,以“兩升一降法”判定油井是否需要熱洗,即以油井近三個(gè)月功圖載荷、電流為依據(jù),因油井結(jié)蠟,功圖顯示沖程損失增大0.3m以上,載荷增加15kN以上;電流增加正常值10%的實(shí)施熱洗,產(chǎn)液量下降正常產(chǎn)液量10%,需進(jìn)行熱洗。一旦發(fā)現(xiàn)符合了“兩升一降法”的指標(biāo)馬上組織洗井,這樣既可有效延長(zhǎng)熱洗周期,增加油井生產(chǎn)時(shí)率,又可避免發(fā)生蠟卡、桿斷躺井。
為了使制定的熱洗方案更加趨于科學(xué)、合理,在制定油井熱洗方案的時(shí)候,除了要充分考慮到油井的自身狀況,包括原油含蠟量、液量、含水、電流、井深、套管直徑等資料,采用了“四階段法”來制定熱洗方案。①替液階段:熱洗車不加溫,溫度65℃左右,二檔排量由小變大;②提溫化蠟階段:三檔排量、熱洗車點(diǎn)火水溫控制在80~85℃;③排蠟階段:四檔排量、溫度85~90℃;④鞏固階段:三檔排量、溫度90℃,上下行電流基本穩(wěn)定。還要充分考慮到油井的生產(chǎn)狀況是動(dòng)態(tài)變化的,油井的熱洗方案也不能一成不變,按照“跟蹤-摸索-調(diào)整”,“再跟蹤-再摸索-再調(diào)整”的PDCA循環(huán)方法對(duì)熱洗周期、熱洗方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。為此,專門實(shí)行了油井熱洗例會(huì)制度,即每月定期召開一次熱洗例會(huì),與會(huì)人員對(duì)每一口有問題的熱洗井進(jìn)行全面分析、論證,并及時(shí)拿出整改意見,使油井熱洗方案的制定,真正做到了“科學(xué)、動(dòng)態(tài)、合理、高效。”
油井熱洗溫度是實(shí)現(xiàn)熱洗質(zhì)量提高的關(guān)鍵,為此,沈陽油田建立健全了熱洗監(jiān)督機(jī)制,實(shí)行專職帶車人負(fù)責(zé)制度,各級(jí)干部定期或不定期檢查,來確保油井熱洗溫度滿足油井熱洗的需要。工作中,專門制定了熱洗質(zhì)量監(jiān)督考核制度,把熱洗監(jiān)督人員的獎(jiǎng)金與考核情況掛鉤,做到有獎(jiǎng)有罰,對(duì)熱洗監(jiān)督人員進(jìn)行約束。另一方面,按照泵車3檔的車速對(duì)打水時(shí)間進(jìn)行了精確的計(jì)算,打15m3水的時(shí)間是50~60min,據(jù)此規(guī)定,每口油井的熱洗時(shí)間為2h以上。在與運(yùn)輸公司進(jìn)行熱洗結(jié)算時(shí),以熱洗監(jiān)督人員的記錄作為核算的重要依據(jù),熱洗溫度達(dá)不到要求的按比例進(jìn)行處罰。通過一系列的考核,2009年沈陽油田98%以上的油井熱洗溫度達(dá)到了規(guī)定的溫度,為確保高凝油熱洗質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)多年的摸索,形成了一套行之有效的“聽、看、摸、記、比”的現(xiàn)場(chǎng)熱洗質(zhì)量跟蹤監(jiān)督方法,對(duì)油井的熱洗質(zhì)量起到了很好的促進(jìn)作用。
“聽”:當(dāng)打完或接近打完第一罐熱水后,將耳朵貼近油井的出口管線上,聽井口返液的聲音,如發(fā)出連續(xù)不斷的“嘩嘩”響聲,且持續(xù)時(shí)間達(dá)30min以上,為熱洗質(zhì)量良好。
“看”:打開取樣閘門檢查洗井液是否上返,并檢查攜蠟情況;查看罐車來時(shí)熱水是否滿罐,走時(shí)是否空罐。
“摸”:摸罐車內(nèi)熱水的初始溫度(50~60℃);油井出口管線上有溫度計(jì)插孔的要插入溫度計(jì),沒有的要摸出口管線的溫度,應(yīng)該逐漸升高到70℃左右,且持續(xù)時(shí)間達(dá)到50min以上。
“記”:熱洗要帶熱洗短接,以便記錄熱水入井溫度。由于熱洗車使用年限長(zhǎng),熱洗車自帶的溫度計(jì)與實(shí)際溫度有一定差距。通過在熱洗車與套管連接處加上自制的溫控?zé)嵯炊探樱ㄒ妶D1),能夠方便、真實(shí)的掌握油井熱洗溫度;在熱洗過程中每20min記錄一次抽油機(jī)電流,連續(xù)2次電流沒有明顯變化才可以考慮結(jié)束熱洗了。
“比”:油井熱洗后 2~3h,要通過“三對(duì)比法”進(jìn)一步證實(shí)油井熱洗質(zhì)量是否合格,對(duì)熱洗效果進(jìn)行跟蹤:熱洗結(jié)束后10min內(nèi)對(duì)熱洗前后的電流進(jìn)行對(duì)比,電流要恢復(fù)到或低于正常水平;熱洗結(jié)束后30min內(nèi)通過量油對(duì)熱洗前后的泵效進(jìn)行對(duì)比,泵效要達(dá)到80%以上或在洗前基礎(chǔ)上提高20%;熱洗結(jié)束48h內(nèi)測(cè)功圖對(duì)熱洗前后負(fù)荷進(jìn)行對(duì)比,功圖正常,負(fù)荷恢復(fù)到正常水平。
通過以上“聽、看、摸、記、比”法進(jìn)行綜合分析判斷,即可在現(xiàn)場(chǎng)初步確認(rèn)油井熱洗質(zhì)量是否合格。“聽、看、摸、記、比”法在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用以后,油井高溫?zé)嵯春细衤拭黠@上升,短期內(nèi)重復(fù)熱洗的現(xiàn)象大大減少。
2009年技術(shù)人員通過調(diào)研分析,采取了自身熱洗、低壓摻水、稀油熱洗等多種熱洗方式。針對(duì)日產(chǎn)液在15t以上的油井采用自身熱洗車清蠟,具有熱洗液的配伍性好(采用本井液)、對(duì)地層的污染小、熱洗溫度高(把本井液加熱到80~90℃再打入井下)、成本較熱洗車低的特點(diǎn),2009年實(shí)施了341口井,見到較好的清蠟效果;針對(duì)低滲、高凝固點(diǎn)、含水低的邊臺(tái)區(qū)塊55口油井采用低壓摻水熱洗,具有熱洗液對(duì)地層污染小、排量與低滲地層匹配、費(fèi)用低的特點(diǎn),2009年邊臺(tái)的油井躺井率為5.1%,比2008年同期下降了2%;針對(duì)日產(chǎn)油10t以上的油井采用稀油作為熱洗介質(zhì),減少了熱洗液對(duì)地層的污染,縮短油井排液時(shí)間,提高了油井有效生產(chǎn)時(shí)率。
通過加強(qiáng)熱洗管理,2009年沈陽油田油井的平均熱洗周期延長(zhǎng)了7d,平均排液時(shí)間由過去的4.5d縮短到目前的3.6d,間接累計(jì)多生產(chǎn)原油1 572t。
通過Q/SYLH 0145《油井熱洗操作規(guī)程》和一系列措施,使沈陽油田熱洗工作呈現(xiàn)出一個(gè)嶄新的局面,全體熱洗管理人員的工作積極性充分的調(diào)動(dòng)了起來,負(fù)責(zé)熱洗方案制定的人員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的人員、現(xiàn)場(chǎng)操作的人員以及關(guān)聯(lián)單位的人員都各負(fù)其責(zé),使沈陽油田的熱洗質(zhì)量有了很大的提高。2009年共熱洗2 123井次,合格2 101井次,合格率達(dá)到了99%以上,比2008年同期提高了4%。2009年油井因熱洗質(zhì)量問題躺井作業(yè)的與2008年相比減少18井次,平均單井延長(zhǎng)檢泵周期3d,累計(jì)多生產(chǎn)原油1 572t,年創(chuàng)效達(dá)到了563.6萬元。
通過按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施熱洗工作,有效地提高了油井的熱洗質(zhì)量,減少了油井?dāng)?、卡、脫后作業(yè)對(duì)環(huán)境的污染,提高了沈陽油田的開發(fā)效益。同時(shí)通過開展這項(xiàng)工作鍛煉了隊(duì)伍,提高了操作人員和技術(shù)人員的技術(shù)素質(zhì)和現(xiàn)代化管理水平。
在企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理中,只有嚴(yán)格依靠實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),才能把人、機(jī)、料、法、環(huán)等各環(huán)節(jié)合理配置,真正發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)實(shí)際中的作用,使標(biāo)準(zhǔn)溶于生產(chǎn),服務(wù)于生產(chǎn)。采油管理是一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)、現(xiàn)場(chǎng)管理難度較大的工作,涉及的標(biāo)準(zhǔn)有國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)多,且專業(yè)理論性強(qiáng),只有對(duì)所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容深刻理解,融會(huì)貫通,才能規(guī)范施工人員的行為,保證采油現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊的進(jìn)行,從而進(jìn)一步提高采油管理水平。
通過標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作,提高廣大職工的標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí),標(biāo)準(zhǔn)化工作不僅是機(jī)關(guān)科室、生產(chǎn)技術(shù)人員的事,更需要廣大職工的廣泛參與和支持。只有標(biāo)準(zhǔn)化工作與技術(shù)改造、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等工作結(jié)合起來,才能使職工認(rèn)識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)的重要性,自覺遵守標(biāo)準(zhǔn),逐步提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和安全生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障和技術(shù)支持。
Shengyang oilfield is the biggest high pour-point oil production base all over the country.The high pour-point oil it produced has the characteristics of high solidification point and high content of wax.So,hot washing work has become the emphasis in routine oil-well management.In 2009,the standard of enterprises,Q/SYLH 0145 “The Operating Regulations of Well Hot Washing”,was enforced strictly in the field.Because of this,practical relevant management measures are perfected,and the quality of oil well hot-washing is improved fully.And this helps to provide the reliable basic guarantee for the effective production of oil well after the hot-washing.
high pour-point oil;hot washing;standards;quality
闞艷紅(1973-),女,工程師,現(xiàn)主要從事工程技術(shù)工作。
??永場(chǎng)
2010-4-12