勝利油田分公司勝利采油廠 綠色作業(yè)QC小組
(山東 東營 257041)
研制新型噴提油管防污裝置
勝利油田分公司勝利采油廠 綠色作業(yè)QC小組
(山東 東營 257041)
勝利采油廠作業(yè)大隊是一支從事修井作業(yè)的專業(yè)隊伍,主要承擔(dān)勝坨油田的油水井維修任務(wù)。作業(yè)大隊每年修井作業(yè)2 100井次,其中由于砂埋泵筒、桿斷、泄油器打不開等原因?qū)е聡娞嵊凸埽从凸軆?nèi)井液無法正常泄入井筒內(nèi),提出的油管卸開絲扣后井液噴濺在地面)施工230井次,造成大量油水外泄于地面。
噴提油管油水外排,不僅嚴(yán)重污染環(huán)境,而且也支付出高額環(huán)保費用,增加了作業(yè)成本。綠色作業(yè)QC小組從生產(chǎn)實際出發(fā),成功研制并推廣應(yīng)用了新型噴提油管防污裝置,經(jīng)過一年的現(xiàn)場活動,解決了噴提油管作業(yè)油水外排的問題,實現(xiàn)了修井作業(yè)清潔生產(chǎn),取得了良好的效果。
小組成立于2002年12月,命名為“綠色作業(yè)”,目的就是希望我們小組的研究成果能夠?qū)崿F(xiàn)清潔作業(yè)生產(chǎn)。成員共有11人,其中高級工程師3人,高級技師2人(表1)。
表1 小組概況表
修井作業(yè)施工中,由于砂埋泵筒、桿斷、工具失效等原因無法正常泄油,造成噴提油管施工,大量油水被帶出井筒外泄,嚴(yán)重染污環(huán)境,不符合油田清潔生產(chǎn)的要求。
噴提油管作業(yè)使大量油水外泄于地面,造成的主要影響有:①油水噴灑在作業(yè)工人身上,有損于工人身體健康;②油水噴灑在地面,一是造成原油流失,二是嚴(yán)重污染環(huán)境,三是地面濕滑施工存在安全隱患。
2008年修井作業(yè)2 106口,其中噴提油管發(fā)生污染232井次,修井作業(yè)無污染率89.0%,低于采油廠規(guī)定指標(biāo)98%,造成污染面積1.97×104m2,全年支付噴提油管污染治理費用高達(dá)228.3萬元。為了解決噴提油管造成的污染問題,小組決定本次活動課題為:研制新型噴提油管防污裝置。
(1)目標(biāo):研制新型噴提油管防污裝置。
(2)目標(biāo)值:修井作業(yè)無污染率由89.0%提高到98%以上(依據(jù)《勝利采油廠清潔生產(chǎn)管理制度》規(guī)定修井作業(yè)無污染率≥98%)。
通過市場調(diào)查和網(wǎng)上信息查詢,發(fā)現(xiàn)市場上目前沒有這類產(chǎn)品,現(xiàn)場也沒有可借鑒的防污裝置,小組多次召開會議,運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴”法,對如何“研制新型噴提油管防污裝置”這個課題進(jìn)行了討論,充分發(fā)揮大家的創(chuàng)造力,提出了3個設(shè)計方案:①研制漏斗式噴提油管防污裝置;②研制密閉式噴提油管防污裝置;③研制內(nèi)置式噴提油管防污裝置。
(1)方案1:研制漏斗式噴提油管防污裝置(圖1)
在套管閘門處設(shè)計漏斗式防污裝置,噴提液流入漏斗內(nèi),再經(jīng)過套管閘門回流到井筒,實現(xiàn)噴提油管油水不外泄的目的。設(shè)計防污裝置主要有漏斗和回流管組成,其工作原理為:將噴提漏斗連接在套管一側(cè)閘門,油管卸開后快速推至噴提漏斗上部,使噴提液由漏斗通過套管閘門流入井筒。
(2)方案2:研制密閉式噴提油管防污裝置(圖2)
在封井器上部設(shè)計防污裝置,噴提液由防污裝置經(jīng)導(dǎo)流管進(jìn)入井筒,實現(xiàn)噴提油管油水不外泄的目的。設(shè)計密閉式防污裝置主要由兩瓣式排污筒、上密封環(huán)、下密封環(huán)、排污接頭、導(dǎo)流管組成。設(shè)計工作原理:噴提泄油時合上分瓣式排污筒,密封下端油管接箍和上端油管本體,卸開油管絲扣,油水泄入排污筒內(nèi),再經(jīng)過導(dǎo)流管從套管進(jìn)入井筒,泄油完成后打開分瓣式排污筒,上提油管施工。
(3)方案3:研制內(nèi)置式噴提油管防污裝置(圖3)
在套管大四通內(nèi)部設(shè)計噴提器,并設(shè)計專用提升工具,利用封井器內(nèi)部空間,直接將油水由封井器內(nèi)部空間泄入井筒內(nèi),實現(xiàn)噴提油管油水不外泄的目的。設(shè)計工作原理:外部結(jié)構(gòu)與油管懸掛器相似,利用專用提升工具將裝置直接放于大四通處,封井器上端安裝自封密封油管本體,卸開油管絲扣上提油管泄油直接流入井筒,上提油管施工。
(1)操作安全性能論證
結(jié)合3種方案的特點,從泄油途徑、安裝位置、增加井口高度3個方面進(jìn)行了對比分析(表2)。
由表2可知,3個方案設(shè)計的泄油途徑不同決定了防污裝置的安裝位置不同,方案1和方案3安裝防污裝置后,不增加井口操作高度,方案2設(shè)計安裝在封井器上部,排污筒至少設(shè)計高0.5m。
石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 6690-2008《井下作業(yè)井控技術(shù)規(guī)程》規(guī)定:所有施工井均應(yīng)安裝相應(yīng)壓力級別的防噴器,為此,勝利采油廠作業(yè)大隊配備了2SFZ18-35型防噴器,井口高度一般為1.1m。方案2的排污筒高度設(shè)計至少0.5m,使得井口高度增加為1.6m,導(dǎo)致操作液壓鉗施工存在較大安全隱患。
表2 3個方案對比表
方案2的實施需要配套專用操作平臺,并且不易解決現(xiàn)場施工操作存在的安全問題。因此,經(jīng)過安全技術(shù)論證,方案2不符合安全生產(chǎn)的要求,淘汰方案2,下面將對方案1和方案3進(jìn)一步優(yōu)選。
(2)漏失量模擬試驗
方案1由于油管中心與防污裝置中心存在距離差,油管向防污裝置移動過程中部分油水直接泄露到地面。對方案1和方案3進(jìn)行漏失量模擬試驗,尋找漏失量較小的方案。
受油水井大四通、套管閘門、防噴器等結(jié)構(gòu)的限制,油管中心與漏斗中心存在一定距離,通過查閱《井下作業(yè)技術(shù)手冊》,計算出油管與漏斗兩中心距最小值為85cm。模擬試驗方法:用200L膠皮桶模擬防污裝置,每噴提1根油管,根據(jù)噴提油管內(nèi)徑和長度計算出管內(nèi)總液量,測量出桶內(nèi)的液量,二者差值即為濺灑在地面的漏失量。2009年2月4日,在ST1-2-35井進(jìn)行了漏失量模擬試驗,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析(表3)。
統(tǒng)計分析試驗結(jié)果,方案1在中心距85cm的情況下僅有不到20%的油水能通過漏斗回流到井筒,80%以上噴提液都直接排放到地面,無法徹底解決油水外排造成環(huán)境污染的問題,因此淘汰方案1。
通過以上對比分析,決定將方案3做為下步實施方案。
表3 噴提油管油水漏失量統(tǒng)計表
根據(jù)方案3設(shè)計原理要求,對該方案進(jìn)行了分解,主要為:滑塊卡瓦型體選擇、主體方案選擇、材質(zhì)選擇和專用提升工具選擇。
(1)方案分解1:滑塊卡瓦型體選擇(圖4)
圖4 滑塊卡瓦型體選擇
小組成員提出了兩種方案:梯型滑塊、燕尾型滑塊。
對于兩種方案的選擇,進(jìn)行了受力分析。由于內(nèi)置式防污裝置整體設(shè)計參數(shù)未確定,無法計算其承受最大應(yīng)力,但在承受同樣重量負(fù)荷情況下,受力面積越大,其承受應(yīng)力越小,安全性能越高。通過計算可知,S燕尾=1 558.6mm2>S梯=895.4mm2。因此,在同樣的受力狀態(tài)下,燕尾型體比梯型體承受應(yīng)力要小,裝置安全系數(shù)高,最終確定滑塊型體為燕尾型。
(2)方案分解 2:主體方案選擇
由于滑塊卡瓦確定為燕尾型,防污裝置主體內(nèi)軌道相應(yīng)配套設(shè)計,必須滿足以下兩個條件:①上提油管時,油管能順利通過防污裝置;②下放油管時,防污裝置能起到油管吊卡的作用,承受井內(nèi)全部油管重量,并保證安全可靠。
主體最小內(nèi)徑、軌道錐度、滑塊卡瓦厚度3個關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)決定“兩個滿足條件”,并且3個參數(shù)相互影響。防污裝置主體的參數(shù)大小決定噴提油管能否順利通過和能否承受井內(nèi)油管重量,在防污裝置承受重量負(fù)荷和材質(zhì)強(qiáng)度一定的情況下,受力面積越大,裝置所承受剪應(yīng)力就越小,其安全性能就越高。小組成員結(jié)合現(xiàn)場實際,決定采用正交試驗進(jìn)行優(yōu)選參數(shù)。
正交試驗設(shè)計:①試驗?zāi)康?。通過正交試驗,找出適合防污裝置主體的關(guān)鍵參數(shù),達(dá)到滿足噴提油管能順利通過、安全性能最高的目的,保證其安全承受井內(nèi)油管重量。②確定考察的指標(biāo)。試驗中把防污裝置的受力面積作為考察指標(biāo)。③確定因素,選水平,制定因素水平表。影響防污裝置受力面積的因子主要有主體最小內(nèi)徑、軌道錐度、滑塊卡瓦厚度,它們之間相互影響和制約。根據(jù)因子的可能取值范圍,結(jié)合套管大四通、防噴器、油管技術(shù)參數(shù),決定在本試驗中采用的因素位級(表4)。④設(shè)計實驗方案(表5)。⑤試驗結(jié)果的分析。
表4 因素位級表
表 5 L9(34)正交實驗表
·直接看
直接比較9個試驗結(jié)果,容易看出:第8號試驗的受力面積最大為1449.7mm2,說明防污裝置承受剪應(yīng)力最小、安全性能最好,A2B3C2組合即主體最小內(nèi)徑115mm、軌道錐度20°、滑塊卡瓦厚度60mm達(dá)到最優(yōu)設(shè)計。
·算一算,比一比
首先對于各列,比較受力面積各位級之和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的大小。如因子A(主體最小內(nèi)徑即第一列),Ⅱ比Ⅰ、Ⅲ都大,則占有第1列的因素的位級Ⅱ,受力面積通常比其它位級高,即主體最小內(nèi)徑115mm;再如因子B(軌道錐度即第2列),Ⅲ比Ⅰ、Ⅱ都大,這表明了軌道錐度因素以位級Ⅲ為好,即軌道錐度 20°。
在本試驗中,第2列的R=2 350.2,極差最大,表明軌道錐度是重要因素;第1列的R=152.6,極差較大,表明主體最小內(nèi)徑是二等重要因素;第3列R=75.2,極差較小,說明滑塊卡瓦厚度是次要因素。
通過試驗分析,滿足油管能正常通過防污裝置條件下,其受力面積最大、安全性能最高的主體設(shè)計方案為:軌道錐度20°、主體最小內(nèi)徑115mm、滑塊卡瓦厚度60mm。
(3)方案分解 3:材質(zhì)選擇(圖 5)
圖5 材質(zhì)選擇
確定了防污裝置主體方案后,對加工材質(zhì)進(jìn)行了選擇,主要從鋼材強(qiáng)度、硬度和價格方面比較(表6)。
表6 材質(zhì)對比評價表
石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5035-2004《吊環(huán)、吊卡、吊鉗》規(guī)定:最大靜載荷≤150t時,要求吊卡安全系數(shù)達(dá)到3以上。由于防污裝置需要承受井內(nèi)油管的重量,相當(dāng)于油管吊卡的作用,對其進(jìn)行強(qiáng)度校核。
·噴提油管最大負(fù)荷。勝坨油田油井泵掛深度在2 000m左右,假設(shè)井內(nèi)全部為φ89mm油管,在不計算油管浮力的情況下,噴提油管施工作業(yè)時最大負(fù)荷計算為:
油管重量G1=2 000×136=272kN
管內(nèi)液柱重量 G2=1.0×103×0.004 5×2 000×10=90kN
噴提油管的最大負(fù)荷Q=G1+G2=362kN
實際上,勝利采油廠油水井管柱為φ89mm和φ73油管組合,正常上提負(fù)荷不超過300kN,但理論強(qiáng)度校核仍按計算最大值362kN進(jìn)行計算。
·防污裝置承受最大剪應(yīng)力。防污裝置應(yīng)力集中部位在3個滑塊卡與下壓蓋接合處,承受最大剪應(yīng)力分別為:
式中 τmax—防污裝置承受的最大剪應(yīng)力,MPa;
Q—噴提油管最大負(fù)荷,N;
S—燕尾型卡瓦受力面積,mm2。
防污裝置安全系數(shù)分別為:
·結(jié)論。通過以上校核計算可知,45#鋼和42CrMo 鋼均滿足 τmax最大<[τ]許要求,但 45#鋼安全系數(shù)1.48<3,達(dá)到不安全要求,而42CrMo鋼安全系數(shù)3.46>3,滿足安全要求。因此,材質(zhì)最終選擇42CrMo鋼材。
(4)方案分解4:專用提升工具選擇(圖6)
圖6 專用提升工具選擇
提升工具作用就是將防污裝置從套管大四通內(nèi)取出,小組成員提出了兩種方案:掛鉤型和絲扣型,并進(jìn)行了對比分析。
掛鉤型提升工具設(shè)計為底部帶彎鉤的拉桿,頂部為環(huán)形把手,人工用力鉤掛住防污裝置內(nèi)部將其取出(圖7)。該方案的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,其缺點為:當(dāng)井內(nèi)油管重量負(fù)荷較大時,防污裝置與大四通內(nèi)壁卡緊,人工用力不易取出,同時也存在一定安全隱患。
絲扣型提升工具設(shè)計為底部帶公扣的提升筒,其扣型與防污裝置上壓蓋內(nèi)螺紋扣型一致,上部可插入螺栓,利用修井機(jī)提升系統(tǒng)將防污裝置取出,可消除人工用力舉升存在的安全隱患(圖8)。
通過兩種方案的對比,決定采用絲扣型專用提升工具設(shè)計方案。
通過分析論證,2009年3月4日小組召開了全體會議,集體研究決定,最終確定了研制內(nèi)置式噴提油管防污裝置的最佳方案(圖9)。
制定對策如表7所示。
勝利采油廠油水井管柱結(jié)構(gòu)主要為φ89mm和φ73油管組合,因此要求防污裝置的規(guī)格必須與油管相配套。小組成員根據(jù)最佳方案要求,確定出防污裝置的主要技術(shù)參數(shù),并完成了工具加工圖紙繪制。
表7 制定對策表
2009年3月12日至3月24日,小組成員與黃河石油機(jī)械廠結(jié)合,加工了防污裝置樣品(圖10)。
防污裝置加工成功后,2009年4月3日在山東創(chuàng)佳石油機(jī)械制造有限公司進(jìn)行強(qiáng)度校核,壓力最大值為500kN,承壓30min后裝置3個滑塊卡瓦和主體部分完好無損,完全滿足噴提油管負(fù)荷需要,達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求。
作業(yè)27隊施工的NHT82-4X3井由于砂埋泵筒泄油器打不開導(dǎo)致噴提施工作業(yè),2009年4月5日在該井進(jìn)行了首次試驗,安裝防污裝置后,噴提油管過程中油水不再外排,使用效果較好。2009年4月5日至4月28日,應(yīng)用該防污裝置進(jìn)行噴提油管施工試驗11井次,未產(chǎn)生污染,取得了良好的應(yīng)用效果(表 8)。
表8 內(nèi)置式噴提油管防污裝置現(xiàn)場試驗情況統(tǒng)計表
防污裝置應(yīng)用后,2009年5~12月份修井作業(yè)無污染率為:(1 414-15)/1 414×100%=98.9%,實現(xiàn)了小組的活動目標(biāo)(表9)。
(1)節(jié)約環(huán)保費用。2009年應(yīng)用防污裝置后噴提油管施工未產(chǎn)生地面污染的共計:155+11-15=151井次,較2008年噴提油管作業(yè)平均單井環(huán)保費用0.98萬元計算,可節(jié)約環(huán)保費用:F1=151×0.98=147.9萬元。
(2)成本支出。防污裝置加工共30套,每套成本0.7萬元,檢測費用0.1萬元,則活動成本:F2=加工費+檢測費用=0.7×30+0.1×30=24 萬元。
因此,本次活動取得直接經(jīng)濟(jì)效益:F=F1-F2=147.9-24=123.9萬元。
(1)解決了噴提油管油水外排污染環(huán)境的問題,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn),有效保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。
表9 2009年5~12月份噴提油管施工污染井次統(tǒng)計表
(2)改善了一線工人噴提油管施工的勞動條件,消除了施工安全隱患,實現(xiàn)了安全高效作業(yè)。
(3)內(nèi)置式噴提油管防污裝置的設(shè)計成功,創(chuàng)造性地解決了噴提油管防污染技術(shù)瓶頸,該項防污染技術(shù)在油田作業(yè)系統(tǒng)具有較高的推廣應(yīng)用價值。
制定了作業(yè)大隊QHSE/SCZY-26-015《內(nèi)置式噴提油管防污裝置操作規(guī)程》,并上報勝利采油廠技術(shù)監(jiān)督科審批。同時,對作業(yè)大隊職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),在勝利采油廠作業(yè)范圍內(nèi)推廣應(yīng)用。
內(nèi)置式噴提油管防污裝置的成功研制和推廣應(yīng)用,解決了噴提油管油水外排污染環(huán)境的問題,改善了一線作業(yè)工人勞動的勞動條件,收到了預(yù)期效果。同時,鍛煉了小組成員運(yùn)用QC活動解決生產(chǎn)實際問題的能力,提高了小組成員的技術(shù)攻關(guān)能力和質(zhì)量管理水平。今后我們將進(jìn)一步開展QC小組活動,在工作中積極創(chuàng)新,下次我們將選擇《提高地層充填防砂一次成功率》為活動課題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
??萍
2010-07-08