大慶油田第七采油廠 工藝QC小組
(黑龍江 大慶 163517)
井下防盜油裝置的研制
大慶油田第七采油廠 工藝QC小組
(黑龍江 大慶 163517)
圖1為小組概況,表1為小組成員表。
盜放原油既給油田生產(chǎn)設(shè)備造成很大的破壞,又給油田造成巨大的經(jīng)濟損失,同時給生產(chǎn)管理帶來很大的困難。大慶油田第七采油廠地處偏遠(yuǎn),四周村屯環(huán)繞,原油盜放現(xiàn)象較為嚴(yán)重。據(jù)初步調(diào)查(圖2),第七采油廠至少有300口重點盜放油井,僅2009年被上提并割斷光桿的油井就有251口,嚴(yán)重影響了原油生產(chǎn)。
因此,研制一種既可有效防止原油被盜,又可避免被破壞的井下防盜油裝置,對降低油田經(jīng)濟損失,保證原油生產(chǎn)任務(wù)順利完成具有重要意義,為此小組將活動課題確定為“井下防盜油裝置的研制”。
表1 QC小組成員情況簡介
小組成員對第七采油廠現(xiàn)存的幾種盜油方式進行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)目前盜竊原油的方式主要分為3種。
(1)通過上提光桿、短接配電箱及加裝摩擦塊等手段,令原油采出速度小于地層溢出速度,迫使油套環(huán)空液面上升,從而打開套管閘門放油。
(2)直接從油管閘門放油。
(3)其他盜油方式。
在調(diào)研中各種盜油方式所占比例具體情況詳見圖3。從環(huán)行通道盜油占總盜油方式的91%,從油管盜油占7%,其他盜油方式占2%,其中從環(huán)行通道盜油主要有3種形式:割斷光桿方式、短接配電箱方式、加裝摩擦塊方式,所占比例分別為76%、20%、14%。
從圖3中可以看出,從環(huán)行通道盜油是目前主要的盜油方式,即通過多種方式使油套環(huán)空液面上升,然后打開套管閥門將油盜出。因此,小組成員一致認(rèn)為,防盜油裝置的主要功能應(yīng)該是--在井內(nèi)液面上升時密封住油套環(huán)行空間。這樣可防止絕大多數(shù)抽油井原油被盜,為此,小組成員制定出本次小組活動目標(biāo):從套管盜放油量為0。
針對制定的目標(biāo),小組成員從防盜油裝置所需的技術(shù)特點入手,根據(jù)油田生產(chǎn)實際情況,運用 “頭腦風(fēng)暴法”深入研究,提出3種方案:①設(shè)計井下壓力控制開關(guān);②設(shè)計井下溢流控制器;③設(shè)計浮力式井下防盜油裝置。
(1)方案1:設(shè)計井下壓力控制開關(guān)
井下壓力控制開關(guān)(圖4)計劃設(shè)計上接頭、外套、缸體、彈簧、柱塞、開關(guān)和下接頭等結(jié)構(gòu)。上下接頭與外套連接,外套的內(nèi)部設(shè)有一個裝有彈簧的缸體,在缸體的下端設(shè)有柱塞,柱塞的下部連接開關(guān)。
隨油井動管柱作業(yè),壓力控制開關(guān)安裝于錨定丟手封隔器下部,錨定丟手封隔器在油層射孔段上部丟手(圖5)。隨著動液面上升,管柱內(nèi)壓力開關(guān)處壓力隨之升高,柱塞帶動開關(guān)開始上行壓縮彈簧,當(dāng)動液面達到一定程度(接近井口附近),壓力控制開關(guān)自動關(guān)閉,使井筒內(nèi)的液體無法從油套環(huán)形空間放出,從而達到防盜油的目的;當(dāng)動液面下降時,彈簧推動柱塞帶動開關(guān)開始下行,直到動液面達到預(yù)定高度及以下時,壓力控制開關(guān)處于開啟狀態(tài),不影響油井正常生產(chǎn)。
(2)方案2:設(shè)計井下溢流控制器
井下溢流控制器(圖6)計劃設(shè)計割縫管、伸縮管及裝有單流閥的封隔器等結(jié)構(gòu)。割縫管連接到伸縮管的上接頭,伸縮管的下接頭連接到裝有單流閥的封隔器上。隨油井動管柱作業(yè),下入溢流控制器,當(dāng)油井沉沒度很低,套管內(nèi)液柱壓力與過割縫管的壓力損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于井底流壓,液流經(jīng)過割縫管流速很快;隨著油井產(chǎn)量的增加,沉沒度升高,套管內(nèi)液柱壓力不斷升高,過割縫管的壓力損失隨著過孔流速的降低不斷減小,當(dāng)液面接近或到達井口時,液流過割縫管的流速為0或很低,使從套管內(nèi)放油放不出或放的很慢,進而達到防盜油的目的。
(3)方案3:設(shè)計浮力式井下防盜油裝置
浮力式井下防盜油裝置(圖7)計劃設(shè)計油管接箍、中心管、密封座和密封滑塊等結(jié)構(gòu),在作業(yè)時,將浮力防盜油裝置安裝在井口以下,上下油管接箍與油管短接或油管相連,密封滑塊選用密度低于原油密度的耐壓、耐溫材質(zhì)制成,當(dāng)環(huán)套空間內(nèi)的液面上升到該防盜裝置所在位置時,密封滑塊在油套環(huán)空液體的浮力作用下上升,與密封座的環(huán)形空間密封,阻止油套環(huán)形空間內(nèi)的液體上返,從而實現(xiàn)防盜油目的。液面下降后,密封滑塊在重力作用下自動下行打開環(huán)形空間,不影響正常的洗井、液面測試等工作。
表2 方案優(yōu)缺點對比表
小組成員根據(jù)設(shè)計思路,繪制方案優(yōu)缺點對比表(表 2)。
從表2中可以看出,3種方案各有優(yōu)、缺點,為了更準(zhǔn)確的確定出最佳方案,小組成員運用決策樹方法對方案進行優(yōu)選。通過指標(biāo)系數(shù)及項目系數(shù),得出項目評價結(jié)果(表3、表4)。
根據(jù)指標(biāo)項目評價結(jié)果,繪制決策樹(圖8),計算綜合評價值Xi,選擇較大的Xi值,確定為最佳技術(shù)方案。
表3 指標(biāo)系數(shù)評價表
i為方案 A、B、C
根據(jù)綜合評價值確定方案3——浮力式井下防盜油裝置為最佳方案。
表4 項目系數(shù)評價表
根據(jù)優(yōu)選的方案,小組成員通過實際考察,確定設(shè)計內(nèi)容,制定出對策實施表,并做到問題清楚,目標(biāo)明確,措施具體,專人負(fù)責(zé),限期完成(表5)。
小組成員根據(jù)所制定的對策實施表,各負(fù)其責(zé),立即組織實施。
表5 對策實施表
因油井套管內(nèi)徑受生產(chǎn)誤差、內(nèi)壁毛刺及作業(yè)磕碰等條件的影響,套管直徑尺寸皆存在細(xì)微差別。因此,為使井下防盜油裝置可在絕大部分采油井上應(yīng)用,設(shè)計了壓蓋可調(diào)結(jié)構(gòu)(圖9、圖10)。
該結(jié)構(gòu)由旋轉(zhuǎn)壓蓋、固定座、遇水膨脹橡膠圈及頂絲組成。在井下防盜油裝置下入前,可現(xiàn)場測量套管內(nèi)徑后對密封座外徑進行調(diào)節(jié)??紤]到套管內(nèi)徑存在的毛刺有可能在防盜油裝置下入井筒時刮壞密封圈,將密封座外徑調(diào)節(jié)至小于油井套管內(nèi)徑1mm左右即可。
為保障密封座與套管之間在承壓狀態(tài)下的密封性,本小組采用遇水可膨脹式橡膠作為密封座橡膠圈。該橡膠在遇水的狀態(tài)下在6h內(nèi)將體積膨脹至本體1.5倍以上,從而保證密封座與套管之間的密封可靠性。
第七采油廠共有抽油井3 735口,其中套管內(nèi)徑在122~126mm之間的非定點檢測井3248口,占總井?dāng)?shù)的的86.96%,而通過壓蓋式可調(diào)結(jié)構(gòu),密封座外徑可在121~127mm之間任意調(diào)節(jié),所以井下防盜油裝置可在全廠86.96%的抽油井上順利下入,具有較強的適應(yīng)性。
動液面測試是使用回聲儀,通過采集經(jīng)過油管接頭反射的接箍波信號和經(jīng)過油層表面反射的液面波信號,找出井口位置、動液面位置和基準(zhǔn)接箍波。然后利用公式來計算動液面深度。它是油田測試液面的常規(guī)方法,是確定油井沉沒度,確定抽油泵泵效的有效手段。因此,在正常生產(chǎn)時,必須在油套環(huán)形空間留有足夠空間,使聲波的上下傳遞不受干擾,從而保證動液面測試的順利實施。因此,我們在密封座上設(shè)計了環(huán)形通道,密封座與中心管通過均布的3條支撐筋連接,其余部分為中空,即形成環(huán)形通道(圖11),該通道半徑4mm,整體為環(huán)形結(jié)構(gòu),為聲波傳遞留下了足夠的空間。試驗井葡64-93井在裝置下入3天后進行測試,液面為520m,曲線清晰,測量準(zhǔn)確,表明該結(jié)構(gòu)達到了設(shè)計要求。
為使井下防盜油裝置達到正常生產(chǎn)時不影響洗井、動液面測試等措施的實施,在停井時密封油套環(huán)形空間,打開套管閘門無油流的目的,設(shè)計了可上下靈活運動的上浮式密封滑塊。密封滑塊采用低密度(密度為 0.37g/cm3),耐高壓(25MPa),耐高溫(160℃)材質(zhì)制成,不影響油井正常的熱洗、化清等工作。根據(jù)第七采油廠原油密度0.83g/cm3,可得出計算公式為:
通過計算可以看出,浮子在平衡浮子自身重力后,仍剩余上頂力17.758N,可以實現(xiàn)浮力式井下防盜油裝置在液面到井口時封閉油套環(huán)空的目的,并在后續(xù)的室外試驗中得到了驗證(圖12)。
浮力式井下防盜油裝置已在葡64-93及葡86-902井上成功應(yīng)用,經(jīng)定期動液面測試及多次現(xiàn)場停井放油試驗證明,該裝置正常工作。在現(xiàn)場作業(yè)時,該井溢流量較大,套管閘門及井口皆有液體溢出,下入浮力式井下防盜油后,套管閘門溢流立即停止。關(guān)閉所有閘門憋壓5min后,套管閘門無液體流出,說明密封滑塊與密封座之間、密封座與套管壁之間密封良好,可實現(xiàn)停井后,液面到井口時關(guān)閉油套環(huán)空的目的。應(yīng)用后,該裝置防盜效果明顯,并且地面裝置除在下入浮力式井下防盜油裝置初期遭到2次破壞外,再無遭破壞記錄,達到了麻痹盜油份子,保護油田設(shè)施的目的,節(jié)省了大量設(shè)備維修、更換及作業(yè)費用。
工藝QC小組通過一年來的活動,勇于創(chuàng)新,不斷完善,成功研制出浮力式井下防盜油裝置(圖13)。
(1)試驗后動液面測試情況
下入浮力式井下防盜油裝置2d后,小組成員即對葡64-93井進行現(xiàn)場動液面測試,從圖14中可看出液面測試曲線清晰,可以證明該裝置的下入,不影響抽油井動液面測試。
(2)試驗后單井放油效果及跟蹤情況
為了進一步驗證測試效果,小組成員還進行定期動液面監(jiān)督測試(表6),液面測試情況穩(wěn)定正常。
下入浮力式井下防盜油裝置后,小組成員將葡86-902停井6h,打開套管閘門放油量均為0(圖15)。
表6 葡64-93井下入浮力式防盜油裝置后效果跟蹤情況一覽表
小組成員進行每周抽樣調(diào)查,并及時與采油隊相關(guān)人員結(jié)合,確定該裝置工作正常,并且打開套管閘門放油量均為0,達到了防盜油目的,成功完成了小組本次活動確定的活動目標(biāo)。
(1)經(jīng)濟效益
經(jīng)對葡64-93及葡86-902井以往盜油情況的核實,兩口井年被盜放原油約100t,截至2009年12月,防盜油裝置已試驗應(yīng)用3個月,累計防盜油量約為25t,按噸油效益2 000元計算,該井已獲得經(jīng)濟效益5萬元,實際投入費用1.2萬元,目前已獲純經(jīng)濟效益3.8萬元。若全廠大范圍推廣使用,經(jīng)濟效益將更加可觀。
(2)社會效益
浮力式井下防盜油裝置可以避免在盜油過程中出現(xiàn)的安全隱患及環(huán)保問題,對保障順利完成原油生產(chǎn)任務(wù),創(chuàng)建環(huán)保礦區(qū)起到了積極作用。并且該裝置可麻痹盜油份子,使其誤以為抽油井產(chǎn)量不高而放棄盜油,從而避免油田物資被反復(fù)破壞,降低生產(chǎn)管理難度。
為進一步鞏固工藝QC小組所取得的成果,制訂了以下標(biāo)準(zhǔn)化措施。
(1)編寫浮力式井下防盜油裝置操作規(guī)程,加強工人的培訓(xùn)力度,杜絕違章操作現(xiàn)象發(fā)生。
(2)為了進一步擴大浮力式井下防盜油裝置的經(jīng)濟效益和社會效益,2010年計劃在大慶油田推廣應(yīng)用該裝置450口井。
工藝QC小組通過一年來的活動,圓滿完成一個PDCA循環(huán),成功研制出浮力式井下防盜油裝置,為保衛(wèi)油田物資,打擊盜油現(xiàn)象作出努力。而且活動后小組成員的質(zhì)量意識、團隊協(xié)作精神、分析問題、解決問題的能力都有了極大的提高。
下次活動,小組成員將針對油田經(jīng)多年注水后,管網(wǎng)結(jié)垢、腐蝕嚴(yán)重,影響注水質(zhì)量的問題,把“注水管線清洗器的研制”作為明年的活動課題。
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2010-07-08