梅山鋼鐵公司能源環(huán)保部 陳小蕓 馬 駿 夏圓圓
梅鋼公司的生產(chǎn)、生活廢水,2005年以前都是未經(jīng)處理排入長(zhǎng)江,同時(shí)從長(zhǎng)江大量取水,公司噸鋼消耗新水指標(biāo)一直徘徊在10m3/t左右。隨著國(guó)家對(duì)水資源綜合利用及環(huán)境保護(hù)的要求提高,梅鋼公司作為有強(qiáng)烈責(zé)任感的企業(yè),為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,創(chuàng)建環(huán)境友好企業(yè),同時(shí)也為優(yōu)化公司的耗用水指標(biāo),決定對(duì)廢水進(jìn)行處理回用。
2005年,梅鋼公司著手在西排口新建一座綜合廢水處理站,一方面將由此排口排放的廢水全部處理,減少向長(zhǎng)江的排放;另一方面將處理后的廢水盡可能用于各生產(chǎn)單元,最大限度地實(shí)現(xiàn)水循環(huán)利用。
根據(jù)西排口廢水的水質(zhì)特點(diǎn),綜合考慮投資和運(yùn)行費(fèi)用,污水處理的工藝采用物化法,以去除水中的懸浮物、石油類,降低水的硬度等為主要目標(biāo),出水水質(zhì)達(dá)到回用水作為一般循環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)水的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。工藝流程是:西明渠廢水經(jīng)截流后自流進(jìn)回用水廠,首先進(jìn)入二道機(jī)械格柵去除雜物,然后進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)處理,通過(guò)泵提升進(jìn)入配水井,投加絮凝劑、助凝劑、石灰后進(jìn)入高密度沉淀池,經(jīng)絮凝分離、除硬度、除油、pH調(diào)整后,再進(jìn)入V型濾池進(jìn)行過(guò)濾,濾池出水經(jīng)加氯消毒后由回用水泵供至各用戶(參見(jiàn)圖1)。
西排口是梅山地區(qū)二個(gè)總排口之一,梅山地區(qū)70%的生產(chǎn)及生活廢水由此排口排入長(zhǎng)江,水量大,可利用率高,建設(shè)規(guī)模為10萬(wàn)噸/日。其主要功能為:
1)將由此排口排放的廢水全部處理,當(dāng)期,處理后的廢水盡可能用于各生產(chǎn)單元;多余的處理后的水再達(dá)標(biāo)排放;公司節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)完成后,在無(wú)特大暴雨和檢修換水的情況下,不發(fā)生直接排放,全部回用。
2)由于此排口排放的廢水60%為工業(yè)廢水,20%為生活污水,20%為雨水。根據(jù)連續(xù)水質(zhì)分析,決定采用物化法處理工藝。
3)為保證處理后的廢水盡可能用于生產(chǎn)單元,所采用的工藝必須達(dá)到可回用的要求,同時(shí)配套建設(shè)回用水供水管網(wǎng)系統(tǒng)。
針對(duì)梅鋼的特點(diǎn),選擇了當(dāng)時(shí)具有國(guó)際水平的水處理工藝,它與常規(guī)工藝之比較見(jiàn)表1。
根據(jù)梅鋼各工序的設(shè)備及工藝特點(diǎn),制定了從焦?fàn)t、燒結(jié)、煉鐵到煉鋼、熱軋、冷軋、從低品質(zhì)用戶向高品質(zhì)用戶、從低循環(huán)用戶向高循環(huán)用戶的順序逐漸開(kāi)發(fā),同時(shí)根據(jù)梅鋼管網(wǎng)特點(diǎn)分區(qū)進(jìn)行管網(wǎng)切換、局部管網(wǎng)改造工作。梅鋼原有工業(yè)新水供水管網(wǎng)均為鑄鐵管,使用年限長(zhǎng)、管網(wǎng)漏損嚴(yán)重,同時(shí)場(chǎng)地灑水、消防、綠化用水也接在管網(wǎng)上,配合擴(kuò)建改造,制定了將老管網(wǎng)全部改為回用水管的方案,并為確保消防安全供水要求,設(shè)置了必要的安保措施。隨著用戶的逐漸增加,及時(shí)調(diào)整工業(yè)新水供應(yīng)方式,將原來(lái)二個(gè)工業(yè)新水制水站停運(yùn)一個(gè),減少運(yùn)行成本。
表1 與常規(guī)工藝比較
通過(guò)初期的回用水用戶開(kāi)發(fā),長(zhǎng)江取水量從19萬(wàn)m3/d降至11萬(wàn)m3/d,工業(yè)新水平均用量從11.6萬(wàn)m3/d降至4.6萬(wàn)m3/d。公司噸鋼耗新水指標(biāo) 2006 年為 8.98m3/t,2007 年降至 5.91m3/t,回用水平均用量達(dá)到5萬(wàn)m3/d,效果非常明顯。
隨著350萬(wàn)噸鋼工程的開(kāi)展,原有的用戶發(fā)生了很大的變化,同時(shí)管網(wǎng)系統(tǒng)也進(jìn)行了大范圍的調(diào)整。為了配合建設(shè)工程的進(jìn)行,一些獨(dú)立設(shè)備的循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行拆除、搬遷或改造,施工用水量增加較多,降塵、場(chǎng)地沖灑等用水增加。在此階段通過(guò)對(duì)管網(wǎng)整合、改造,將原來(lái)的70%的工業(yè)水管網(wǎng)切換為回用水,充分發(fā)揮回用水管網(wǎng)覆蓋范圍廣、調(diào)節(jié)性能強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),減少新水的消耗。
在該階段,雖然公司的規(guī)模有很大的發(fā)展,但長(zhǎng)江取水量及工業(yè)新水平均用量呈穩(wěn)中略降的趨勢(shì),回用水平均用量達(dá)到5.6萬(wàn)m3/d,在2008年夏季用水高峰時(shí),已實(shí)現(xiàn)了回用水零排放。
350萬(wàn)噸鋼工程完成后,化工、焦?fàn)t、燒結(jié)、鑄鐵等系統(tǒng)通過(guò)改造,全部實(shí)現(xiàn)了水的循環(huán)使用,高爐、煉鋼及連鑄的水循環(huán)利用率也有了較大幅度的提高。雖然公司各直接用水單元、濁循環(huán)補(bǔ)水及其它零星用水均已采用回用水,但由于回用水的水源除工業(yè)廢水以外,還包含生活污水及雨水,因此水平衡十分困難,每日仍有近2萬(wàn)噸處理后的回用水外排。隨著冷軋的投產(chǎn),工業(yè)新水用量還將增加,因此本階段的主要工作是如何進(jìn)一步擴(kuò)大回用水的用戶范圍,做好日常生產(chǎn)控制,提高回用水的利用率。
為了使回用水利用率得到進(jìn)一步的提高,凈循環(huán)系統(tǒng)中使用回用水是本階段的主要研究對(duì)象,凈循環(huán)冷卻水在運(yùn)行中要防止菌藻孳生、防止對(duì)管道及設(shè)備的腐蝕、防止結(jié)垢等現(xiàn)象的發(fā)生,因此對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水水質(zhì)有較高的要求。對(duì)回用水用在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的情況作分析研究,針對(duì)回用水水質(zhì)進(jìn)行了水質(zhì)穩(wěn)定試驗(yàn),選擇并確定處理效果優(yōu)良的水穩(wěn)藥劑配方及加藥量,并進(jìn)行了旋轉(zhuǎn)掛片和動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn),對(duì)不同阻垢緩蝕藥劑及投加量、濃縮倍數(shù)、殺菌劑等試驗(yàn),比較全面和系統(tǒng)地考慮了試驗(yàn)中的各方面因素,形成緩蝕藥劑配方方案。試驗(yàn)結(jié)果顯示,回用水用在凈循環(huán)水系統(tǒng)中是可行的。依次完成了#2高爐、#4高爐、熱軋及熱電廠等凈循環(huán)系統(tǒng)利用回用水的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)及可行性分析報(bào)告,為在凈循環(huán)系統(tǒng)全面使用回用水做好技術(shù)準(zhǔn)備。
隨后按照循序漸進(jìn)、安全可靠的原則,實(shí)現(xiàn)了回用水在凈循環(huán)水系統(tǒng)中的應(yīng)用。2009年2月首先對(duì)煉鋼區(qū)域的用戶全部切換,5月完成#2高爐凈循環(huán)及鐵前區(qū)域的回用水切換,10月份完成#4高爐凈循環(huán)的回用水切換。2009年1月~9月,回用水平均利用率79.5%;10月份以后,回用水平均利用率達(dá)到97.7%,無(wú)雨及小雨天氣回用水利用率達(dá)到了100%的目標(biāo)。
目前在國(guó)內(nèi)各鋼鐵企業(yè),對(duì)企業(yè)廢水進(jìn)行綜合治理的單位比較多,但大部分僅限于滿足國(guó)家排放要求,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的目的。少部分企業(yè)將處理后的水與工業(yè)新水勾兌后,用于對(duì)水質(zhì)要求不高的系統(tǒng)或設(shè)備,或者用于綠化、降塵等處,因此回用率不高。
梅鋼的廢水綜合治理和回收利用,從立項(xiàng)階段就將回用作為主要目的,因此產(chǎn)水標(biāo)準(zhǔn)按照最高等級(jí)的可用于凈循環(huán)補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn)制定,所選擇的工藝是達(dá)到國(guó)際水平的污水處理工藝。項(xiàng)目建設(shè)完成后,每日將西明渠的綜合廢水全部截流后處理,處理后回用水通過(guò)幾年的探索和研究,逐漸用于全公司各單位。目前除用于綠化、降塵以外,還用于全公司從化工、煉焦、燒結(jié)、煉鋼、熱軋等所有濁循環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)水,并且還用于煉鐵、煉鋼等多個(gè)凈循環(huán)系統(tǒng),除雨季以外,基本實(shí)現(xiàn)了全回用。
從用回用水作為補(bǔ)水的凈循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行近一年的情況來(lái)看,碳鋼掛片腐蝕速率小于0.075mm/a,銅、不銹鋼掛片腐蝕速率小于0.005mm/a的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),可以說(shuō)明回用水用于凈循環(huán)水系統(tǒng)中是完全可行的。對(duì)提高水的重復(fù)利用率有很大的貢獻(xiàn),帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
從2005年到2009年,梅鋼廢水綜合治理及回收利用工作取得了顯著效果,長(zhǎng)江年取水量從7137萬(wàn)m3減少至3920萬(wàn)m3,西排口年排水量從3540萬(wàn)m3減少至484萬(wàn)m3,噸鋼消耗新水指標(biāo)從2005年的 9.98m3/t降至 2009年的5.05m3/t,回用水的利用率提高到95%以上(正常工況時(shí)做到不排放),回用水的用戶已覆蓋從焦?fàn)t、燒結(jié)、煉鐵到煉鋼、熱軋、冷軋等各工序,為梅鋼的降本增效、環(huán)境經(jīng)營(yíng)做出了較大貢獻(xiàn),通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算,經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到528.28萬(wàn)元/年。