薛 鵬,張 亮,王金龍
(萊蕪鋼鐵股份有限公司,山東 萊蕪 271104)
萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鋼廠5號連鑄機于2005年7月投產,年產能100萬t,羅可普六機六流方坯連鑄機,結構簡單,主要用于生產普碳鋼。投產后,為實現(xiàn)產品結構調整,5號連鑄機需要進行優(yōu)質鋼種生產。但由于該連鑄機設計配置較低,振動臺振動方式和幅度等問題制約了鑄坯質量的進一步提升,嚴重影響產品質量。為此對振動臺進行改造。
1.振動方式單一
5號連鑄機原振動臺采用短臂四連桿仿弧機構,為偏心套振動系統(tǒng),振動裝置主要由振動框架、固定架上下連桿、銷軸部件、組合偏心裝置、傳動裝置等組成。由于自身設計原因,單一的正弦振動方式很難滿足多規(guī)格生產要求,且斷面變化大,不選用合適的振動方式及幅度將會對鑄坯質量造成嚴重影響。
2.振幅調整精度差
該連鑄機組合偏心裝置主要由兩組不同偏心距的軸及軸套組成。通過調節(jié)偏心距得到不同的組合,實現(xiàn)對振幅的調整。調節(jié)偏心距改變的振動幅度無法精確測量,誤差較大,加之振動連桿裝置自身的磨損,進一步影響了振幅調整的精度。
3.不具備在線可調
對振幅的調節(jié)需要在連鑄機振動臺停振時,人工調節(jié)機械設備。因此無法做到生產過程中根據(jù)需要及時準確地在線調整,既增加了維修人員工作量,又制約了產能提升。
4.能耗以及噪聲大
振動臺驅動裝置為六臺15kW交流變頻電機,年耗電達70萬kW·h,約35萬元。此外,連桿機械撞擊聲較大。
1.振動臺改造原理
采用電動缸非正弦振動系統(tǒng)取代偏心套振動系統(tǒng)。機械方面保留振動臺主體部分,延長振動臺橫臂(電動缸連接臂)以連接動力驅動源——電動缸,將電動缸安裝在改造后的安裝支座上,電動缸直接驅動振動臺實時做正弦或非正弦軌跡往復振動,同時在電動缸連接臂與安裝支座間增設緩沖拉簧組件,以保證支撐平衡,減輕負荷,減少驅動力和起過載保護作用。振動臺機械安裝原理如圖1所示。
2.非正弦振動技術
非正弦振動系統(tǒng)利用了大功率數(shù)字伺服電動缸與計算機控制技術。系統(tǒng)主要由工業(yè)計算機、PLC、多軸運動控制器、電機驅動器、數(shù)字電動缸、系統(tǒng)軟件和變壓器等構成。
工業(yè)計算機產生非正弦波形,操作人員利用計算機軟件的RAM優(yōu)化函數(shù)對各個變量取值,波形數(shù)字化后輸入多軸運動控制器,多軸運動控制器結合計算機的輸入波形與電動缸的輸出振動波,糾正偏差處理同步輸給電機驅動器;電機驅動器將非正弦波信號同步轉化為大功率數(shù)字脈沖電流,驅動數(shù)字電動缸,最終可使結晶器在振動臺上做上下振動,得到滿足工藝需求的振動軌跡;中央控制單元PLC根據(jù)現(xiàn)場采集的拉速、開關等信號,給出振動信號和指令相關設備動作,同時將信息傳輸給工業(yè)計算機再優(yōu)化產生波形輸入多軸運動控制器,構成閉環(huán)控制。
圖1
3.主要技術指標(見表1)
(1)通過對RAM優(yōu)化函數(shù),可使振動波形保持精確的頻率、振幅、負滑脫時間、正滑脫時間及波形偏斜率等,確保結晶器得到最合理的振動軌跡。
(2)采用非正弦振動方式,在結晶器正滑動期間,初始凝固坯殼受到的摩擦阻力明顯減小,振痕深度大大減輕,表面質量明顯提高。
(3)改造完成后,使產能由原先的100萬t增加到110萬t以上,保證了Q345B、45、40Cr、20CrMnTiH等優(yōu)質鋼種的順利生產,產品質量穩(wěn)步提升,合格率達99.5%。
(4)采用小型伺服電動機帶動振動臺,降低了電耗,極大地節(jié)約了電能。
非正弦振動技術實現(xiàn)了5號連鑄機振幅在線調節(jié),大幅降低了振動頻率,大大減輕了鑄坯表面振痕、提高了振動臺的使用壽命和穩(wěn)定性,運行穩(wěn)定可靠,滿足了優(yōu)質鋼種生產需要。
表1
[1]楊文改.結晶器初生坯殼形成機理及非正弦振動技術的研究(博士學位論文)[D].北京:鋼鐵研究總院,1997.
[2]盛義平,任廷志,張興中.結晶器非正弦振動 [J].鋼鐵,1996,31 (7):27-31.