甄任賀
(廣東技術(shù)師范學(xué)院自動化學(xué)院,廣東廣州 510635)
隨著變頻調(diào)速技術(shù)的深入發(fā)展,基于變頻調(diào)速的控制系統(tǒng)在大中型自動化生產(chǎn)中取得了廣泛應(yīng)用。在實際的工業(yè)控制領(lǐng)域中,一條生產(chǎn)流水線通常采用多臺電機驅(qū)動,能否實現(xiàn)多臺電機的協(xié)調(diào)工作,直接關(guān)系到生產(chǎn)的可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量,如何實現(xiàn)多電機的同步控制已成為研究熱點[1]。本文介紹廣州黃埔長輝印染有限公司的102-180型三柱軋水烘干機的變頻技術(shù)改造項目。系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)原理圖
生產(chǎn)過程中布首先經(jīng)過漿槽,再在主電機M0的驅(qū)動下進入一柱烘干,再進入二柱、三柱烘干,最后在落布電機的作用下,完成出布功能。M1、M2、M3、M4這四個電機分別是一柱、二柱、三柱烘筒驅(qū)動電機和落布電機。系統(tǒng)要求M0、M1、M2、M3、M4 這幾個電機嚴(yán)格同步[2]。
原系統(tǒng)是20世紀(jì)80年代的產(chǎn)品,采用直流調(diào)速技術(shù)。目前,變頻器已成為性價比極高的單元器件,因此采用變頻調(diào)速系統(tǒng)對該系統(tǒng)進行改造。系統(tǒng)采用RS-485總線實現(xiàn)與變頻器的通信,實現(xiàn)三柱軋水烘干機生產(chǎn)線上多臺異步電機的同步控制。
把原系統(tǒng)中的直流電機變換為對應(yīng)功率的交流電機,控制方案如圖2所示。
控制系統(tǒng)以STC12單片機為核心,以主電機M0的轉(zhuǎn)速為基礎(chǔ),通過編碼器測速,加到STC單片機上,作為速度基準(zhǔn),通過RS-485總線,分別實現(xiàn)控制與驅(qū)動 M0、M1、M2、M3、M4 這幾個電機的變頻器通信,使 M1、M2、M3、M4電機跟隨著M0電機同步運行。另外,編碼器0~編碼器3為各輥軸端安裝的光電編碼器,編碼器4為擺布電機M4同軸安裝的光電編碼器,反饋信號一方面作轉(zhuǎn)速反饋,另一方面經(jīng)轉(zhuǎn)換作下一臺電機的給定。主電機M0的測速編碼器的Z相脈沖用于計算退卷輥的卷徑;采用PID控制對同步誤差進行調(diào)節(jié)。
圖2 控制從電動機的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
(1)STC12單片機。STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機是宏晶科技生產(chǎn)的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是高速、低功耗、超強抗干擾的新一代8051單片機,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)的8051,但速度快8~12倍。內(nèi)部集成了MAX810專用復(fù)位電路,2路脈寬調(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM),8路高速10位 A/D轉(zhuǎn)換(250 K/S),針對電機控制,特別適用于強干擾場合。
(2)變頻器采用西門子的MM420及MM440,系統(tǒng)通信采用RS-485通信協(xié)議,變頻器接收控制的通信協(xié)議[3]如表1所示。
表1 MM420變頻器接收控制的通信協(xié)議
表中:STX區(qū)是一個字節(jié)的 ASCIISTX字符(02hex),表示一條信息的開始。LGE區(qū)是一個字節(jié),指明這一條信息后跟的字節(jié)數(shù)目。按照USS的技術(shù)說明,報文的長度是可以變化的,而且報文的長度必須在報文的第2個字節(jié)(即LGE)中說明。根據(jù)配置,可以把報文定義為固定的長度??偩€上的各個從站結(jié)點可以采用不同長度的報文。一條報文的最大長度是256個字節(jié),LGE是根據(jù)所采用的數(shù)據(jù)字符(數(shù)量n)數(shù)、地址字節(jié)(ADR)和數(shù)據(jù)塊檢驗字符(BCC)確定的。顯然,實際的報文總長度比LGE要多2個字節(jié),因為字節(jié)STX和LGE沒有計算在LGE以內(nèi)。ADR區(qū)是一個字節(jié),是從站結(jié)點(即變頻器)的地址。PKE設(shè)置為0,IND默認(rèn)為0,VAL設(shè)置為0。STW為變頻器控制動作位,正轉(zhuǎn)設(shè)置為47F,反轉(zhuǎn)設(shè)置為C7F。HSW為頻率設(shè)置,設(shè)計是在程序中進行運算。BCC區(qū)是長度為一個字節(jié)的校驗和,用于檢查該信息是否有效。它是該信息中BCC前面所有字節(jié)“異或”運算的結(jié)果。如果根據(jù)校驗和的運算結(jié)果,表明變頻器接收到的信息是無效的,則丟棄這一信息,并且不向主站發(fā)出應(yīng)答信號。
(3)該設(shè)計中采用的旋轉(zhuǎn)編碼器是E6A2系列的,是OMRON增量型旋轉(zhuǎn)式編碼器。在該設(shè)計中,采用STC12單片機與旋轉(zhuǎn)編碼器相連,采用單相聯(lián)接,用于單方向計數(shù),單方向測速。該旋轉(zhuǎn)編碼器有5根接線,褐色是VCC,黑色、白色、橙色分別是A相、B相、Z相,青色是地端。
控制方案如圖3所示。
圖3 同步傳動系統(tǒng)的控制方案
圖中:ni——一級電機的給定轉(zhuǎn)速;
nif——本級經(jīng)編碼器反饋來的轉(zhuǎn)速;
ni+1——下一級電機的給定;
ki+1——下一級的放大系數(shù)。
卷徑計算時,編碼器的Z相每出現(xiàn)一個脈沖退卷輥卷徑減小2h(h為織物厚度),系統(tǒng)[4]:
式中:V——系統(tǒng)給定的線速度;
n0,n1,n2,n3,n4——電機 M0、M1、M2、M3、M4的給定轉(zhuǎn)速;
R0,R1,R2,R3,R4——各電機對應(yīng)各輥的半徑;
D0,D1,D3,D3,D4——各電機對應(yīng)各輥的直徑;
nf0,nf1,nf2,nf3,nf4——電機 M0、M1、M2、M3、M4由對應(yīng)編碼器所測出的電機轉(zhuǎn)速。
對于某一時刻t,STC12單片機通過對光電編碼器脈沖定時計數(shù)得到五臺電機的反饋轉(zhuǎn)速nf0,nf1,nf2,nf3,nf4,同時得出退卷輥的輥徑,根據(jù)式(1)~(5),通過單片機內(nèi)部定時計算得到各臺電機的給定轉(zhuǎn)速 n0,n1,n2,n3,n4,則可定義每臺電機的同步偏差為
當(dāng) ei=0(i=1,2,3,4)時,表示在給定線速度下,主從電機同步;ei≠0時,表示給定線速度下主從電機不同步。
同步控制系統(tǒng)的各臺電機采用PID控制規(guī)律[5]進行調(diào)節(jié),其連續(xù)表達式為
式中:Kp——比例系數(shù);
Ti——積分時間常數(shù);
Td——微分時間常數(shù)。
將式(7)按采樣周期離散化后,位置型控制算法的遞推算法為
其中:
參數(shù)整定過程:確定采樣周期T,運行比例控制器,形成閉環(huán),逐漸增大比例系數(shù),使系統(tǒng)對階躍輸入的響應(yīng)達到臨界狀態(tài),記下此時的比例系數(shù)Kr(臨界比例系數(shù))和震蕩周期Tr(臨界震蕩周期)。然后利用經(jīng)典公式(見表2)求取PID控制器的參數(shù),按求得的參數(shù)運行,觀察系統(tǒng)控制效果,微調(diào)有關(guān)參數(shù),以獲得最佳效果。
表2 比例法參數(shù)整定經(jīng)驗計算公式
程序首先對系統(tǒng)進行各種初始化設(shè)置,接著對編碼器進行計數(shù),給定的采樣時間到時,單片機把速度反饋值賦給 nif(i=0,1,2,3,4),ni(i=0,1,2,3,4)為轉(zhuǎn)速給定,按式(6)可計算出各電機的轉(zhuǎn)速偏差,如果系統(tǒng)不同步,按式(8)、(9)即可算出各電機的Δu(k)和u(k),u(k)即為各電機的控制轉(zhuǎn)速,通過RS-485通信,把轉(zhuǎn)速傳輸給對應(yīng)的變頻器,由變頻器控制電機。如果系統(tǒng)已同步,直接把u(k)傳輸給變頻器即可。系統(tǒng)流程圖如圖4所示。
采用STC12單片機為核心的控制系統(tǒng),通過RS-485協(xié)議在單片機和變頻器之間進行通信,不但節(jié)省了一般控制系統(tǒng)中的D/A模塊,而且大大提高了系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力,節(jié)省了費用開支;同時通過單片機的顯示電路,可以清楚地知道各電機的運行狀態(tài);另外,通過與單片機相連的RS-232總線,可以方便地調(diào)節(jié)系統(tǒng)的初始參數(shù)值。系統(tǒng)實際運行證明,該系統(tǒng)能可靠地滿足生產(chǎn)廠家的需要,受到廠家的好評。
圖4 系統(tǒng)的程序流程圖
[1]張良.基于模糊-PID控制的主從電機同步傳動系統(tǒng)[J].電氣傳動自動化,2008(5):34-37.
[2]常州紡織儀表廠.CYDII系列可控硅整流裝置產(chǎn)品說明書[G].1981.
[3]陳效邦.印染機械電氣控制[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1989.
[4]陳汝全.實用微機與單片機控制技術(shù)[M].北京:電子科技大學(xué)出版社,1998.