薛國鋒 王立杰 屈艷飛 周春玲
摘要:吉林油田部分油井滲透能力低,造成油井處于供液不足狀態(tài)。為穩(wěn)定產量、降低能耗、提高系統(tǒng)效率,結合吉林油田實際油藏地質情況,設計研制了一套實時智能間抽控制儀,即當探測到油井處于供液不足狀態(tài)時,抽油機自動停止運行,待油井液面恢復后,再開機運行。該儀器經現(xiàn)場應用,達到了預期的節(jié)能和智能化控制功能。
關鍵詞:抽油機;智能間抽控制儀;系統(tǒng)效率;基本原理;應用效果;吉林油田
中圖分類號:TE938文獻標識碼:A
1智能間抽控制儀設計思路
新型智能間抽控制儀研究基本設計要求,是針對現(xiàn)有間抽控制儀智能化水平低、依靠功圖判別條件界限模糊、準確性差的情況,提出通過電參數(shù)測試反演充滿程度的方法,實現(xiàn)對抽油機驅動電機負載工況的自動檢測,對抽油機抽停自動優(yōu)化切換控制,達到對油井的自動優(yōu)化開采和節(jié)約電能。另外還必須具備安全提示,適應吉林油田氣候特點等要求?;谝陨显O計要求,新一代智能間抽控制儀的基本設計思路是:①分析間抽井間抽特點,分析電能負荷變化與抽油泵充滿度之間規(guī)律,找出泵空條件;②建立間抽判別規(guī)則和控制策略,建立實時智能間抽工作模型;③研制一套隨負荷變化控制的實時智能間抽控制儀。
2智能間抽控制儀系統(tǒng)設計
2.1硬件系統(tǒng)組成
硬件系統(tǒng)是完成IPOC所有實時控制的必備設備,它包括:作為處理器核心的單片機系統(tǒng)MSP430F149,完成信號采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析、模型計算、輸出控制、定時和遠程通訊等。其系統(tǒng)構成和運行示意圖見圖1。
2.2軟件系統(tǒng)組成
軟件系統(tǒng)是整個智能間抽控制器(IPOC)的核心,它包括:
(1)管理模塊,協(xié)調調度整個軟件模塊的運行。
(2)鍵盤處理模塊,處理鍵輸入譯碼、解釋、處理。
(3)采集模塊,實時采集電機輸入電流、電壓信號,并進行濾波等預處理。
(4)存儲模塊,完成數(shù)據(jù)的存儲和回放管理。
(5)統(tǒng)計模塊,以日為單位統(tǒng)計開井時率,并存儲。
(6)間抽模型求解模塊,集成數(shù)據(jù)分析模塊、(間抽控制)條件判別、優(yōu)化控制等模塊。
(7)控制模塊,包括語音提醒模塊和電機控制模塊。
(8)定時管理模塊,管理系統(tǒng)所有時鐘及定時事件。
(9)自推理模塊,為使系統(tǒng)具備自學習功能。
(10)RTU模塊,擴展遠程調用。
2.3工作流程
首先初始化,參數(shù)設置,啟動抽油機進行數(shù)據(jù)采集,再進行數(shù)據(jù)分析,分析的結果進行存儲。當供液不足時,程序將自動停機;當供液滿足要求時,報警2min后自動啟動抽油機。
2.4分析流程
分析通過油井電參數(shù)的錄取,反演出泵抽空發(fā)生時負荷變化在電參數(shù)上的表征特性,根據(jù)該特性給出控制抽油機電機開關的信號,達到智能控制油井生產。流程如圖2所示。
2.5自學習流程
自學習即油井根據(jù)給定的判別條件,通過軟件實現(xiàn)自動判別功能。流程如圖3所示。
3智能間抽控制儀的基本原理
3.1特征值提取
在發(fā)生空抽時,所測功率圖和電流圖與正常抽汲相比會發(fā)生很多變化,反應在圖形上,主要表現(xiàn)為:在下沖程開始時,電動機只要用很小的能量就可將桿柱送入井底,下行程電機峰值電流和峰值功率變小,從而上、下行程中峰值電流和峰值功率比值也變??;實際平均電流和平均功率下降。主要提取下列特征值:①上、下行程峰值電流、峰值功率及其相應相位角;②上、下死點電流值、功率值;③開機時間和停機時間;④最大、最小功率值、電流值及其相應相位角,平均值。
3.2控制策略-
3.2.1正常工況特征值確立
在開機啟抽后,控制器自檢2min,確定穩(wěn)定的起始工作特征值,用這些值與存儲在內存中的特征值進行比較,若這些值更符合正常工況,則替代原存儲值。
3.2.2開關井時間確立
根據(jù)經驗值,確立一個初始的開井時間和停井時間。在開井時間已到,但根據(jù)特征值仍屬于能繼續(xù)開抽時,則繼續(xù)開抽,同時將開井時間延長,并存儲到內存中;在停井啟抽后,控制器確定穩(wěn)定的起始工作特征值,用這些值與存儲在內存中的特征值進行比較,若這些值更符合正常工況,則替代原存儲值,并縮短關井時間;反之,則分別縮短開井時間和延長關井時間。同時為防止頻繁調整開關井時間,在上述過程中,設定閥值和余量。
3.2.3空抽臨界判斷引入概率條件
當綜合工況特征參數(shù)集AS=1(滿足空抽條件)時,有T=T+1;當綜合工況特征參數(shù)集AS=O(不滿足空抽條件)時,有T=T-1;僅當T=100時,抽油機工況滿足空抽概率條件,可以停抽??粘楦怕蕯?shù)T的引入極大地提高了停抽的準確度,保障了停機時抽油機正處于穩(wěn)定的空抽狀態(tài)。
3.3主要技術指標
主要技術指標:工作電壓為220V;電流范圍為0-100A,精度為±1%;電壓范圍為0~660V,精度為±1%;時鐘誤差為每天不大于20 s/d;環(huán)境溫度-為45—85℃;電流傳感器精度為,≤100 A,△I≤0.05%;產量穩(wěn)定的情況下節(jié)能20%-30%。
4智能間抽儀的應用效果
應用智能間抽儀進行現(xiàn)場試驗,通過現(xiàn)場應用表明,該技術比較成熟,其功能也比較齊全,達到了預期的節(jié)能和智能化控制功能。同時統(tǒng)計其綜合節(jié)能達到60%,即對于試驗的幾口井,其有效生產時間大大降低了(表1)。可見低產低效井的節(jié)能效益空間是巨大的,吉林油田目前的低產低效井有幾千口,規(guī)模應用效益可觀。
5結論與認識
(1)通過傳感器信號實現(xiàn)閉環(huán)控制的智能間抽控制器(IPOC),在檢測到空抽時立即關閉抽油機,從而縮短了抽油時間,大大減少了能量消耗,平均節(jié)約能量20%-30%。
(2)相對于人工間抽和定時間抽來講,智能間抽控制達到較低的平均液面,增加了產量。較低的液面意昧著較低的井底流壓,使較多的液體流入井底。
(3)消除液擊現(xiàn)象,可使井下和地面設備的維修費用減少。另外,通過IPOC裝置可提前探測到油井故障,從而進一步減少了所需的修井作業(yè)量。
(4)使用微電腦技術的IPOC裝置大大增加了抽油系統(tǒng)的性能信息檢測數(shù)據(jù),為抽油機的遙控遙測及集中控制創(chuàng)造了條件。
(5)智能間抽控制儀通過液面恢復的辦法,解決了供液能力不能滿足抽油設備工作需要的問題,縮短了抽油機的運行時間,提高了泵效。
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